机床铸件质量改进过程:
1.机床铸件产生严重缩孔和缩松缺陷的原因2.机床铸件工艺改进3.机床铸件熔炼工艺4.机床铸件生产结果:浇注一件清铲后,有些冒口部位发现缩松,毛坯深度10~20mm,而原来最深200mm左右,有显著提高。5.产品结果分析(1)浇注时间长,实际浇注时间为313s,铁液在型内时间长,热量损失多,影响冒口补缩。(2)铸件没完全达到预想的凝固效果,其原因是:①中间铁液包温度低,没达到工艺的要求。②最上层单独一道浇注系统内浇道少,铁液温度没有达到顺序凝固要求。③铸件比较厚,冷却效果还差些。④碳当量偏低。6.工艺修正7.生产结果改进后又浇注一件,清铲后没有发现缺陷。此后我们采取该工艺又生产了三件浇注重量为92.4t的主轴箱体铸件和两件浇注重量为90.5t的尾座体铸件,清铲后也没有发现缺陷,经检测性能完全达到工艺要求,效果良好。
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