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上海跃尔自动化科技有限公司
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煤矿乳化液泵站自动控制系统节能方案
(设备待机工作时间可达到80%)
节 运
能 行
效 半
果 年
可 收
达 回到 成
80% 本
延 长 泵 站 使 用 寿 命
上海跃尔自动化科技有限公司
电话/传真:021-31252621 / 57155078
地址:上海市奉贤区西渡工业园区
概述:
煤矿井下用乳化液泵站,由于环境恶劣,工况复杂,长期以来,尽管有效工作时间很短,但泵站却基本处于连续运行状态,造成电力巨大浪费,乳化泵配件、高压管损耗严重,设备事故多,维修费用高,影响生产频繁,需配备专职司机,给煤矿企业管理带来一系列麻烦。为了降低煤矿生产成本,节约电能和提高效率,本公司根据煤矿实际情况,经过精心设计制造,推出电液压一体产品YE-RHB系列乳化液泵站自动控制及综合保护装置。
系统组成:
它是由隔爆型控制设备、乳化油设备、配液控制设备、液压储能器、隔爆型压力传感器、软启动开关、滑雪支架等组成。乳化泵站用控制系统采用自动配液、智能控制、储能压力,高停低起,柔性启动、间歇工作。在生产状态下延长泄压时间20%,减少泄压阀工作次数90%,在检修(炮采)状态下,智能转入间歇式工作,设备待机工作时间达到85-90%。使乳化液泵站达到自动化控制、自动配液、节电高效为一体。
1、矿用隔爆兼本安型可编程控制箱1台
压力传感器采集的信号给PLC控制箱,PLC将
传感器模拟量变为数字量,再根据压力的不同来实现
主电机跟辅助电机的 启动和停止控制。控制装置实时
采集各个物理量变送器(系统压力、液位、温度等)的
信号,经PLC内置用户程序处理,对各种工况采集到
的各种数据。按生产工艺要求作出规定的反应,以
满足生产要求。通过人机界面进行现场显示,便于操作
人员了解系统运行工况。并经485总线送到井下中心
站作进一步的处理。
2、缓冲高压储能罐一套
蓄能器在该系统中是用来储存,释放能量的装置。可作为辅助液压源在短时间内提供一定数量的压力油,满足系统对速度,压力的要求。(如实现某支路的液压缸的增速,保压,缓冲,吸收液压冲击,降低液压脉冲,减小系统驱动功率等)。3、自动配液装置一套
乳化油箱容积:25升
配比调节范围:0-10%
适用水压(Mpa)适用温度(℃)流量(Kg/min) 配比浓度
0.08~0.4 10~35 10~21 0~10%
完成功能
I、乳化泵站用控制系统智能控制
1、PLC集中控制; 2、自动停机开机; 3、液晶工况显示; 4、吸空、溢液保护;
5、生产、节能工况切换; 6、故障智能诊断; 7、停机保护(缺液保护、超压保护);
8、参数调整、自动记录; 9、可切换倒泵; 10、软启动控制
II、乳化泵站用控制系统自动配液
1、精确配液,浓度1%-5%; 2、自动配液无电力驱动; 3、自动记录乳化液配液量
1、保证乳化液浓度比例,减少液压支护泄
III、乳化泵站用控制系统保障安全
1、保证乳化液浓度比例,减少液压支护泄露,延长支护产品使用寿命; 2、减少泄压阀工作频率85%,降低乳化泵故障率和设备维护时间与费用; 3、间歇式工作,智能倒泵,降低了乳化泵使用温度和正常使用的可靠性;
IIII、乳化泵站用控制系统节电高效
1、生产状态采用储能式工作方式,延长泄压时间20%; 2、检修(炮采)状态采用间歇式工作,设备待机时间90%;
V、乳化泵站用控制系统延长使用
1、生产状态减少泄压阀工作次数85%; 2、检修(炮采)状态设备累计工作时间10%; 3、储能式工作、启动平稳、无压力冲击; 4、降低工人劳动强度,减少工作现场噪音; 5、减少设备故障,降低维修费用,延长设备使用
乳化液自动配液系统设备配置清单:
设备名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 |
乳化液泵站 | RWB XX/XX | 0 | 1 | 套 | 0 |
矿用可编程控制箱 | KXJ1-127 | 0 | 1 | 台 | 0 |
储能罐 | MCNG-XX | 0 | 1 | 台 | 0 |
压力传感器 | Ssi-XX | 0 | 1 | 个 | 0 |
液位传感器 | YWW-XX | 0 | 1 | 个 | 0 |
三通罐道 | STG-XX | 0 | 1 | 个 | 0 |
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附件 |
| 0 | 1 | 批 | 0 |
节能计算
在山西柳林宏盛聚德煤矿、湖南娄底新安煤矿、重庆万盛成渝煤矿等实验表明:以前每台泵24小时连续工作,但装上这套系统后每台泵一天只需工作4小时,节电效果很明显。
该产品具有可靠的结构性能,技术先进,故障率极低,节能效果显著。据使用单位测定,每日节电750度左右(以电机功率37KW为例),能减少机械及管路损耗70%以上,且减少了工人的劳动强度,无需司机操作,是煤矿不可多见的理想控制装置。
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