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山东鸿方能源有限公司
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发热量
4500kca/kg
含碳量
80%
灰分
2%
水分
5%
形状
8mm
规格
8mm
兰溪生物质燃料煤销量 生物质颗粒规格是长度2-4CM左右,直径8MM(可为大客户专门定做6、8、10、12MM),高位热值(kcal/kg)4500-5000。含水率(%)10。密度(kg/m3)>1.12。灰分(%)﹤1.5。全硫 (%)﹤0.03。? (四)当燃用高水分燃料时,避免炉膛发生爆燃的建议 当燃料水分大于30%时,发生不完全燃烧,可能发生炉膛爆燃,为避免发生此类情况,建议进行以下调整: (6)根据燃料在高端区堆积的特点,将上部点火风由原来的 10%,调整为30%,其作用如下: (7)棉花秸秆中钾的含量为31.76%,致使燃料灰熔点低。变 形温度丁1=660~C,软化温度丁2=8200C,熔化温度丁3=830~C。 2.锅炉满水 (3)注意炉排风、点火风、二次风及燃料量的合理配比,炉排风压维持在能够穿透燃料,点火风要关小,防止燃料被吹至炉膛后部燃烧,造成炉渣含碳量过大。生物质颗粒燃料的优势;? (1)检验送风机及引风机连锁保护是否满足系统的安全稳定运行。 省煤器受热面布置在锅炉第四回程的顶部。沿给水流向,布置在锅炉汽包之前和高压烟气冷却器之后。沿烟气流向,布置在第一级过热器之后。给水与烟气呈逆流布置。允许省煤器中的给水部分汽化。 布袋喷吹错误的使用了杂用气源,空气里的水分和灰相遇,容易黏糊在布袋上面,加速布袋的损坏。 (1)炉排风的高、中、低端挡板开度。 (一)除尘系统 (1)锅炉出现水冷套堵料或燃料水分较大时,应将炉排风量降低,防止炉膛内吹人大量冷风、降低炉膛温度、吹空堵料侧炉排上燃料,将飞灰或轻质燃料携带至上部甚至后部燃烧。根据经验,在气化过程中,一定要加强该区域的二次风,以利于燃烧完全。 (4)事故出现时要及时做好联系工作,及时掌握事故现场处理和监视参数变化情况。5.7灰秆锅炉燃烧调整的设想1、烟囱有黑烟排放——原因:送料太多,炉膛不能消化。处理办法:停止送料几分钟,观察烟囱正常排气后才开始正常送料;降低送料速度,以烟囱无黑烟排放为准; 通过对锅炉过热器系统及蒸汽管道系统进行蒸汽吹扫,清除设备在制造、运输、保管、安装过程中遗留在管道内的各种杂物和锈垢,防止机组运行中过热系统爆管和汽轮机通流部分损伤,提高机组的安全性和经济性,并改善运行期间的蒸汽品质。 建议进行设备改造: 炉工黄齐祥表示,自公司于2012年把燃煤锅炉换成生物质锅炉后,工作环境都变好了,脸不黑、手不脏,也不会被浓烟呛得直咳嗽。 1.原因分析 (5)强化燃烧的初始阶段,当燃料进入炉膛内时,在高温烟气的作用下,挥发分很快释出,固定碳也烧掉大半;如果燃料在炉内停留时间为2s,那么初始阶段用了20%的时间,就会烧去燃料80%的含碳量。所以,一定要造成一个炉内高效的火焰中心,保持燃烧速度。 此次检修在炉墙后拱加装了温度计,可以据此控制该区域温度,使燃烧温度不超过灰渣融化温度为830~C,因此,在任何情况下,该区域温度不能高于830~C,就能够有效地防止后拱结焦、腐蚀。 碳为50.70%,氢为6.06%,氧为42.80%,氮为0.37%,硫为0.10%,5.29锅炉烟气热损失的影响? ? 5.再添加药物和其他添加剂:目前部分农户,为了提高畜禽的生产力,在购进的全价配合饲料中,怕营养成分不足、不全,又习惯地将全价配合饲料中拌入某些饲料添加剂,如维生素、氨基酸等,再就是怕喂养的畜禽生病,在饲料中掺入丁某些药品,殊不知在全价配合饲料中已加入了某些药品,而且已能满足畜禽的营养需要和保健要求,所以再在全价配合饲料中添加药品和其他添加剂,不仅造成浪费和增加饲养成本,而且还会造成药物中毒情况的发生。 Cc--一吹管时蒸汽比容,m3/kg; (3)风量。在大量使用一次风的时候,根据燃料质量尽量多使用二次风。当燃料水分超过45%,一定要开启点火风30%。 1.7kPa风量降低了炉排低端区域的温度。炉排的低端区域属于典型的动力燃烧工况,需要的是温度,前墙上下二次风、播料风加上锅炉漏风,过量的风量快速降低了该区域的温度,灰渣中的大量可燃物在灰壳的包裹下,无法燃烧,随着捞渣机排出。 三、燃烧调整 2.分析原因 (1)烟气中携灰量太大,在高流速的作用下,进入引风机。
八、蒸汽吹管昔阳生物质燃料煤厂家发货 2)增加该区域的干燥风量。 二、冷态空气动力场试验 3.水冷壁结焦的分析 4)锅炉本体最高点标高:28000mm。 炉前给料装置由链式输送机输送至分配小车,经解包机传送带送至缓冲料仓,到达与锅炉给料口等标高的水平给料机,给料机内螺旋给料装置推动秸秆,经过水冷套,进入锅炉。 (10)吹灰器的预热和程序控制可以通过就地控制盘(LCP)来操作。 (2)两台捞渣机出口挡板太高,与链条摩擦严重,进行了割除。 (3)炉排出现大面积结焦,燃料堆积料层增厚,燃烧困难,燃烧区缩短,炉排难以振动,燃尽区出现吹空现象。 (3)取料机安装错误,进行改装。 (4)当负荷变化或主蒸汽压力力变化时,尽量少采用启、停给料机的方法来调整压力,应采用调整给料机转速的方法。 燃料燃烧具有一定的速度,达到最大的燃烧程度,以使燃烧完全需要一定的时间。燃烧调整最大的问题,就是尽量保持燃烧在炉内的停留时间,有了足够的燃烧时间,才能做到完全燃烧。 3)燃烧调整时,发现了难以克服的问题,即锅炉的构造尤其是烟道设计长了30m,不能适应60%水分的燃料所产生的强烈扰动,不能克服因烟道阻力增加后而造成的烟速变化。 该锅炉风室原设计为等压风室,燃烧室断面呈矩形,深度X 宽度=6480mm~9200mm、炉排开孔约308个/m’、炉排风孔直径为5mm、孔距为50mm、炉排风量大小依靠一台翻板门控制。 (15)启动捞渣机,启动上料系统,断油上料,锅炉升温、 升压。 (3)搞好燃料掺配,利用振动筛减少灰土携人。
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