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平度生物质颗粒压块煤销量
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山东鹏达生物质燃料厂
中国 菏泽
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发热量
4500kca/kg
含碳量
80%
灰分
2%
水分
5%
形状
8mm
规格
8mm
平度生物质颗粒压块煤销量变形温度丁1=660~C,软化温度丁2=820~C,熔化温度丁3=830~C。 (2)一次风在穿透料层的时候,起到了扰动和助燃的作用。锅炉燃烧在缺失二次风扰动的情况下,尽管不能形成高强燃烧,但是,稳定的炉内工况也可以保障较高的负荷。 (5)利用一次风穿透燃料,并且搅动料层,增加燃料的空隙率,保障良好的燃烧结构,进行完全燃烧。 (5)总风量、二次风量偏小。在二次风口下面形不成强烈的扰动,燃料在炉内停留时间不够,燃烧程度下降,排烟温度升 高,不完全燃烧热损失增加。 2.停炉后的保护 燃烧产物中,含有大量的可燃物,灰渣发黑,有时可见生料排出。燃烧气体里含有大量的一氧化碳可燃成分。 (1)根据燃料湿、风量需求大的特点,送风机出口总风压由7.0kPa调整为7.5kPa,送风机电流由30A提高到33A。 (1)与机组有关的土建、安装工作已按设计要求结束。 燃料在炉排高端区域快速气化、着火,最需要的是温度,但是,进入的一次风温度小于190’C,生物质燃料的气化点是470‘C,如果没有中端炉排火焰的界面迎火效果,一般说,高端着火燃烧是不现实的,这个事实已经被无数生物质电厂所证明。 (10)捞渣机补水至正常水位,保证水封。热值(kcal/kg)?4,100?8,600?10,200?10,000 影响锅炉燃烧的最大问题就是燃料的水分含量过大,其次是没备原因。燃料水分在45%以上,就不可能保证锅炉的高效燃烧。 2)严格控制捞渣机密封水位,既不要太低也不要太高,距离上平面150—200mm即可。燃烧滞后,固定碳形不成燃烧,造成燃烧速率下降,燃烧热损失土曾力口。 (5)应做到勤调、少调,风与燃料的增减不可过多,应缓慢进行,以免影响燃烧工况。 1.锅炉缺水 (11)当炉排振动幅度过大,一些燃料来不及燃烧就会排人落渣口,增加了锅炉机械不完全燃烧,降低了锅炉的整体热效率。 (1)额定蒸发量:130t/h。 (6)锅炉连锁试验。 国内已经有几个生物质电厂,发生了不同程度的一级过热器振动。分别在高、低负荷,吹灰、炉排振动,点火初期的时候,被认定为是共振现象。 (4)建立同等锅炉热负荷需要的燃料量增加。 (4)输灰、除尘系统开关柜应加防雨措施。 二、炉排上料层调整 (1)投入0.5h即解列观察。 (2)送风机及引风机液力耦合器调节不灵敏,经常出现开度变化5%时液力耦合器转速不跟踪的现象。 (2)启动仪用压缩空气,除盐水系统制水,保证锅炉上水、吹管期间足够的水量。 4.生物质的燃烧反应速度 “目前颗粒厂一年利润能达到20%-30%。”刘海滨表示,生物质燃料作为新型的清洁能源,在燃烧过程中可达“零排放”,不排渣、无烟,也没有二氧化硫等有害物质,不污染环境,热效率可达90%以上,远远高于燃煤的60%。 (1)锅炉在运行中燃料不应太湿,燃料颗粒适中,掺混合理。可根据燃料含水量进行配比。如树皮含水量在30%左右、稻壳含水量在12%左右,这样可将树皮、稻壳各30%左右掺混。 1)以树皮为主:树皮:锯末:秸秆=5:3:2。 (5)空载试车符合以上标准后,进行带负荷调试。打开捞渣 机的供水系统,向捞渣机内补水,使各导轮的水道密封水通畅,保证水封,调节补充溢流水量,保持流量平衡。负载试运行分三个阶段进行:第一阶段连续运行8h,检查刮板链条松紧程度; 1.分析
(2)保障适量的上层二次风,以此增加燃烧时间,保障燃料的充分燃烧。淮北生物质颗粒压块煤热销中 炉运行人员多加注意,避免锅炉正压的产生,锅炉燃料中的水分严格控制在20%的范围内,并且要求燃料在锅炉内充分燃烧,以减少火星的产生。经常检查除尘系统的运行情况,特别是除尘器的清灰和除尘器灰斗内的卸灰情况,要求除尘器卸灰顺畅,防止灰斗内积灰。 安全阀整定值见表3—12。 (4)出现异常事故。 (2)在正常运行中,应严格监视和调整蒸汽温度的变化,并监视各级过热器的壁温和蒸汽温度的变化情况,及时进行调整。 锅炉调整前进行了全面、彻底的吹灰,以减小尾部烟道的阻力和增大热交换。 (4)压缩空气系统安装调试完毕,正常投用。 设想为炉排中端加强风量,形成强烈燃烧,在炉排中端建立高温高效燃烧。但是,改造后的炉排破坏了生物质床层燃烧结构,由于中端风帽的作用,燃料堆积到高端,与中端形成了断层。无法建立起燃烧结构,燃烧时间不足。当燃料水分大、灰分高的时候,只有炉排中端着火、燃烧,这样就缩短了炉排的利用面积,产生的容积热量不可能满足受热面的吸热量。燃料来不及燃烧就排出,燃料水分大的时候,渣含碳量大于20%。 经过运行实践论证,中端炉排风帽严重影响了锅炉床层燃烧的平衡性,炉排形成了断层燃烧,高端燃料堆积、燃烧空间小、燃烧时间短,发生了严重的不完全燃烧。于是去掉了炉排风帽,恢复了原设计。 (1)捞渣机启停、连锁条件。 (12)除渣系统安装调试完毕,具备投运条件,捞渣机补水至适当水位。 (6)经常观察锅炉漏风和捞渣机漏风(保持捞渣机水封正常)情况,防止大量冷风进入锅炉,引起炉膛压力大幅波动。??? 根据成型原理的不同生物质致密成型设备主要分为3类:螺旋挤压式成型机、活塞冲压式成型机和压辊式成型机。 (5)一般控制:升压速度为0.03—0.05MPa/min,升温速度为1—2‘C/min。(6)在升压过程中如因在某升压阶段内,未能达到预定蒸汽压力时,不得关小排汽或多投燃料强化锅炉燃烧升压。3.3调试准备及分系统试运 1)短期停炉。在接到停炉通知后,检查除尘器双室平均压差如果小于700Pa应停止清灰,保持滤袋外有一层灰饼,可保证下次点火投油时对滤袋起保护作用,即可不进行预涂灰。 (2)进行设备改造,更换罗茨风机、加粗排灰管道,预除尘 器下面加装机械放灰装置。预除尘器改造后,减少了进入布袋除尘器的灰量。
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