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张家港生物质压块颗粒煤销量
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山东四方生物质颗粒厂
中国 泰安
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发热量
4500kca/kg
含碳量
80%
灰分
2%
水分
5%
形状
8mm
规格
8mm
张家港生物质压块颗粒煤销量 调整后的锅炉燃烧需要稳定一个阶段,因为锅炉燃烧是不断变化的,一个因素有了变化就会影响到其他方面。 (3)为了将燃料尽量抛到炉排高端,只能保持播料风高压风头,破坏了风量均衡。 主蒸汽采用单元制系统,高压给水采用两台容量为100%的 电动给水泵启动及备用。3.3.2平模颗粒成型机 烟风系统调试过程中的问题及处理方法如下: (19)根据蒸汽温度情况投入减温水,减温水门应缓慢开启, 依据蒸汽温度变化调整减温水量。 由于灰量太大,该电厂在预除尘器下面加装了机械放灰装置。 (7)锅炉运行中要注意给料在堵料后的处理,堵料后炉膛压力将出现变化,此时要调整好引、送风机的风量配比,防止炉膛压力正负变化过大、频繁,保持炉膛温度。监视好炉排振动时氧量变化,杜绝振动时严重缺氧。 (13)灰斗灰渣全部清空后,停止捞渣机运行。提高点火风压力,增加点火风,加速燃料气化。 (25)汽压升至0.3—0.5MPa时,热紧法兰、人孔门等处的螺栓,热工人员冲洗各仪表管道。2、热解 欧洲最早生产钢铁时,炼钢炉焦炭燃烧用的风是自然风,当进入炼钢炉的风温提高到160’C时,焦炭使用率下降了1/3,现在炼钢炉风温已经提高到了1200~C,焦炭使用率大幅下降。 一、试验目的 国内现在48t/h生物质锅炉,都存在燃烧不完全现象,有待研究、改进。 (2)检查给料系统无妨碍设备转动的杂物。 (8)DCS操作系统上同时记录各阶段风量、风压,用标定的刁;同开度下风机各测点的风量平均值与DCS上风量进行比较。 (5)一次风量:二次风量:点火风量=5:4:1。 (3)运用播料风、炉排振动和二次风,将炉排高温区域向中端转移,以期在炉排中端区域建立高强度燃烧。 二、除尘器投入的技术措施 (1)炉排振动。当锅炉负荷低于20MW,锅炉配风参数参照表5—29;当锅炉负荷高于28MW,锅炉配风参数参照表5—30。 一、生物质锅炉的高效燃烧 (1)人炉燃料为树皮、花生壳、小麦秸秆和锯末的混合料, 树皮:花生壳:小麦秸秆:锯末=5:2:2:1(体积比),入炉 燃料热值为9105kJ/kg,现场测量堆积密度为lOOkg/m3。 (16)给水温度和热风温度保持在额定值。 生物质中的固定碳在挥发分燃烧初期被包围着,氧气不能接触碳的表面,经过一段时间后,挥发分的燃烧快要终了时,氧气接触到炽热木炭,就可发生燃烧反应。 (2)为了便于掌握二次风的分配量,关闭了去料仓的干燥风 (实际上该风起到的干燥效果并不大)。 用正压法测试风机至炉膛部分,试验方法如下: 电厂位于江西省南部,赣州市中部,赣江上游,环绕赣州市区,东经114~42,-—115‘22,、j匕纬25‘26,--26*17,。 6.分隔风室 “目前颗粒厂一年利润能达到20%-30%。”刘海滨表示,生物质燃料作为新型的清洁能源,在燃烧过程中可达“零排放”,不排渣、无烟,也没有二氧化硫等有害物质,不污染环境,热效率可达90%以上,远远高于燃煤的60%。 3.充分的燃烧时间
3.处理十堰生物质颗粒压块煤热销中 报警装置是否灵敏、动作可靠。①链条偏斜报警;②过载时,减速器高速轴上的安全离合器工作是否动作,过电流保护是否动作。(4)得到节能减排奖励奖金和优惠财税政策。根据财政部,国家发展改革委? 关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的通知(财建[2007]371号文件)规定,燃煤改燃生物质颗粒后,2010年前每年可获得根据节能量,按每顿标准煤200-250元的奖励。 (1)烟气速度加快,烟气携灰量大量增加。 2.建议 4.炉墙后拱温度 二、其他问题和建议 (7)吹管靶板规格标准:靶板材料为抛光铝板,其规格宽为排气管道内径的8%,长度为纵贯管道内径,厚度为4~ 5mm。装设位置应尽量靠近正式管道,靶板前的直管段不得小于2m。 经过科研单位、锅炉厂家技术人员研究决定,采取降低播料风压、减少炉排高端燃料、去除水冷壁节流圈、加强热交换等措施,未见明显效果,反而使燃烧不完全程度增加,灰渣生料排出,锅炉效率降低,具体分析如下。 1.原因分析5.16锅炉燃烧结构不合理的分析??? 碳化是在隔绝或限制空气(氧)的条件下,将木材、树皮、竹、麸皮等在400~600℃下加热,得到气体(以木材为原料时称为木气)、液体(木醋、焦油)和固体(炭)等产物的技术。以生产炭为主要目的的技术称为制炭,以气体或液体的回收利用为重点的技术称为干馏,两者合称为碳化,但通常情况下碳化多指制炭。 (10)根据蒸汽压力关闭对空排汽门,关闭锅炉加药、取样、连排门,保持水位为+200mm,关闭给水门,开启省煤器再循环门。 4.改进后燃烧调整的思路 (8)保持炉排料层厚度,低端灰渣为20—30cm,造成一个比较高的炉膛蓄热能力,在堵、断料时加强调整,防止偏烧,防止过热器出口温度直线下降。 (10)大修后的锅炉,当压力升到0.5、2.0、6、9MPa时, 记录膨胀指示值。如发现膨胀不均或汽包上、下壁温差大于 50~C时,应停止升压,进行处理。
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