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通州销量生物质燃料颗粒煤
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山东四方生物质颗粒厂
中国 泰安
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发热量
4500kca/kg
含碳量
80%
灰分
2%
水分
5%
形状
8mm
规格
8mm
通州销量生物质燃料颗粒煤 一、增加B侧给料机进料量 (2)给料机发生了堵料,属于设计问题,由制造厂处理。 它们是生物质燃料特有的可燃成分。磷燃烧后产生五氧化二 磷,钾燃烧后产生氧化钾,它们就是草木灰的磷肥和钾肥。 (一)生物质在振动炉排上的燃烧过程 (2)后墙下二次风大于15%、后墙上二次风大于15%。 如果炉膛压力偏正,首先,造成高温烟气和火焰回火到给料 机的落料管,引发燃料着火,对给料机、落料管和止回挡板造成 损害;其次,造成高温烟气和火焰回火到二次风的管道中,烧坏二次风的喷口。另外,炉膛内的高温烟气会从人孔门或启动燃烧器的活动门的缝隙喷出,损坏设备或对人体造成伤害。 (21)当烟气冷却器处烟气温度超过120~C,停止油枪喷油。 二、吹管范围及流程 用正压法测试风机至炉膛部分,试验方法如下: (四)当燃用高水分燃料时,避免炉膛发生爆燃的建议 当燃料水分大于30%时,发生不完全燃烧,可能发生炉膛爆燃,为避免发生此类情况,建议进行以下调整: (1)除尘器除尘效果不好,烟囱冒黑烟。 (6)接通各热工保护信号,试验各保护正常。 (25)大修后的锅炉,如需进行安全门校验时,应按安全门校验规定进行。 2)长期停炉。接到停炉通知后,不停止清灰程序,即在锅炉停炉后,要进行清灰程序至少2个周期,清掉滤袋上的所有灰尘。同时保持引风机运行,用空气置换完除尘器内的烟气。再次启动袋式除尘器前,必须进行预涂灰。 (5)正常停用散料系统顺序。停小解包机或停螺旋取料机一1号带式输送机一2号带式输送机一取料机一1号防火挡板+给料机一2号防火挡板。 碳为48.60%,氢为5.96%,氧为43.20%,氮为0.91%,硫为0.10%~0.30%。 四、结论 (5)炉排振动为1500s/20s。 2.锅炉燃烧调整技术措施 (一)基本思路 烟气冷却器泄漏。属于制造问题,进行了封堵处理。一级过热器制作了卡子,防止了错位。 2012年7月12日,锅炉输灰、除尘系统调试完毕。 一、锅炉高温腐蚀生成的条件及原因分析 (5)播料风使用。一般比播料试验的风压大o.5kPa,播布到炉排中后部位置。 采用两级燃烧法,在炉排高端区域(第一段燃烧区)过量空气系数小于1.1,为缺氧燃烧。由于燃料不能完全燃烧,火焰温度比较低,在人炉燃料比较湿、水分大于25%时,主要起到燃料的干燥、还氧气氛形成的作用,为进人第二阶段强力高温燃烧做准备。在燃料比较干燥、水分小于20%时,有一部分可能着火,燃料很干燥、水分小于10%时,炉排高端可能全部着火。 1.7kPa风量降低了炉排低端区域的温度。炉排的低端区域属于典型的动力燃烧工况,需要的是温度,前墙上下二次风、播料风加上锅炉漏风,过量的风量快速降低了该区域的温度,灰渣中的大量可燃物在灰壳的包裹下,无法燃烧,随着捞渣机排出。 每个室都有一室中箱和两室上箱,中箱是放置滤袋的,滤袋以上的气密的净气室是上箱。 3)必须满足下列全部条件,连锁启动捞渣机:①操作员启动振动炉排;②捞渣机具备远操条件;③捞渣机没有故障。 七、蒸汽吹管调试步骤 (6)对1~4号给料线的翻板防火门进行检修,确保开关灵活,防止因锅炉冒正压取料机回火而导致的设备损坏;同时也可以在单侧料仓运行时关闭防火门,防止大量冷风进入炉膛,影响燃烧。 给料机及水冷套堵料的主要原因是由于燃料水分大、杂物多,燃料在水冷套内流动性差,摩擦阻力增大,使燃料在水冷套内堵塞,造成停炉。针对以上情况做一些辅助性措施: (2)排灰管太细、108mm管径阻力大、罗茨风机压头不够。
第一阶段:空负荷调试,2012年7月6日~2012年7月11日。江陵专业生产销售生物质颗粒燃料应用 (7)当发现给料机堵塞时,停止上级取料机运行,增加其他给料机的进料量,维持炉膛温度。 3.锅炉燃烧存在的问题 (一)调整前的工况 (5)点击操作面板上的“程控”按钮和“进行”按钮,自动进行蒸汽吹灰,程序禁止两台及以上吹灰器同时进行吹灰工作。 (2)为了带高负荷,只能大量增加燃料,超过了炉排的承受力,在有限的空间里燃烧时间不足,不完全燃烧就出现了,还会造成炉排结焦。1.1生物质燃烧过程 2.燃料分析 (2)升温、升压至540~C、9.2MPa时,点火排汽,保持压力稳定20min后进行检查。 (2)锅炉冷态布料试验的风压不能代表热态时的风压,因为锅炉热态时空气的密度小,黏性增加,加上高糖项目的硬质燃料较多,所以播料风压运行时要大于5kPa。 (2)每次吹管时汽包终压为2.7MPa,在吹管过程中可根据 有关参数对初参数作适当调整,并保证吹管过程中汽包饱和温降 不大于42℃。 (2)根据燃料变化情况及时调整风料配比,加强锅炉燃烧效率,合理调整炉排振动、间隔时间及振动频率,防止燃料堆积。和炉排风流量。风量、风压根据实际情况进行调整。建议:当机 (4)切换至袋式除尘器的同时要同时投入自动控制系统(包括清灰程序、参数检测和报警等)。 (4)捞渣机。保持捞渣机水位、高功率运行,不能使1号捞渣机带不出灰渣。 L分析
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