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山东鹏达生物质燃料厂
中国 菏泽
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发热量
4500kca/kg
含碳量
80%
灰分
2%
水分
5%
形状
8mm
规格
8mm
武强生物质压缩颗粒销量 当日,国家发改委及财政部、环境保护部、国土资源部、国家林业局五部门就解读《关于加快推进生态文明建设的意见》(以下简称《意见》)举行发布会。 六、燃烧温度 (1)燃料中水分大于40%,燃烧中形成的雾状烟气远远超过了设计烟气量,大量的烟气无效的排出。通过烟囱便能看到浓雾状烟气逸出,容积热烟气的损失成为了最大的锅炉热损失,这也是燃料单耗居高不下的最根本原因。 (4)停炉10h后,开启除渣门、烟/风挡板进行自然通风。 (2)一次风量高端为17t/h、中端为42t/h、低端为17t/h (4)事故出现时要及时做好联系工作,及时掌握事故现场处理和监视参数变化情况。 (7)如还保持原风门开度会使炉排风量增加,加速炉膛温度的下降,主蒸汽温度下降迅速,很快低于汽轮机汽缸温度,迫使打闸停机。 (2)注意保持好炉膛压力,不要超过一100Pa,以防止燃料被大量吸人炉膛,产生悬浮燃烧,尤其是颗粒较小体积较轻的燃料,人炉燃料量、炉膛压力不好控制,应避免尾部烟道产生二次爆燃现象。度降低致使主蒸汽压力、温度加速下降,燃料自身无法完全燃烧,在炉排振动力和燃料重心力的作用下后移,翻滚时无法将颗粒较大燃料翻动,致使燃料燃烧程度降低,炉渣内生料量增加,灰渣含碳量相应增加。(4)炉排孔眼容易堵塞,尤其是烧建筑模板时的钢钉插进炉排孔眼。堵塞后一次风不能均衡分配风量,造成燃烧偏斜。 玉米芯含有大量的糖分,在较高的温度下,黏度大的灰颗粒黏附在布袋上面,不易在喷吹作用下掉落,也是布袋撕裂的原因。并且还容易产生自然现象,烧损布袋。各风道动压分布见图5—9、图5—10,高、中低风道动压分布均匀,由管道中心向两壁缓慢减小。二次风距离弯头较近,弯头外侧动压大,动压分布受到影响。 (1)现在的燃料基本是玉米秸秆、玉米皮和少量的玉米芯和树皮。太多的轻质燃料热值低,养不起炉排厚度,蓄热能力不够,很难建立起炉膛容积热负荷。一般负荷只能保持22MW左右。 (2)燃烧调整思路不正确。锅炉燃烧一味的追求高负荷,考虑锅炉效率太少。大量使用一次风,用一次风制造高效的燃烧速率,用高效的燃烧速率,造成锅炉容积热负荷。结果是火焰上移、烟气携带着灼热的未燃尽碳粒通过过热器出口,其中有一部分继续燃烧,造成尾部烟道温度高,不能燃烧的高温颗粒附着在受热面或烟气的遮向处,形成溶焦。 会议指出,发展战略性新兴产业是一项重要战略任务,在当前经济运行下行压力加大的情况下,对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》面向经济社会发展的重大需求,提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。 7.检修门 (9)燃料在炉排上分布呈中间高、两侧低状态,且厚度合适。 在连续阴雨空气湿度大(80%)、燃料水分和热值无法改变、锅炉没有进行设备改造的现实情况下,我们进行了15、18、21MW锅炉负荷的燃烧调整试验,以求利用现有设备和燃料,获取最好的经济利益。 (12)检查带式输送机两侧松紧适度,链齿无卡涩。 振动炉排外侧间隙不够,经过扩大间隙、风室密封板过高处 理后冷态试运正常,100%负荷,启动电流为79A;50%负荷, 电流为55A。2012年6月24日点火,炉排连锁投入,振动 正常。 四、生物质锅炉优化调整 4.燃烧结构不合理 一、停炉前的准备 4.生物质的燃烧反应速度 (5)尾部受热面磨损。 (8)锅炉燃烧标杆单耗居高不下的原因,主要是锅炉温度不够高,不能完全燃烧。生成的烟气量太多、烟气里的携灰量太大。 增加锅炉负荷,就需要增加给料量和风量。负荷越高炉内扰动就越大。低热值、高水分的燃料燃烧时,形成的膨胀气雾充斥炉膛,远远超过了锅炉设计所允许的极限,锅炉没有足够的空间容纳吸热、放热过程,瞬间产生的烟气体积急剧变化。在极强烈的扰动下,正、负压波动形成,造成了明显的动态不平衡。在这样的工况下,不能形成较高的锅炉容积热负荷,燃烧强度不够, (12)防止堵料、断料,保持燃料人炉的连续性。 (2)负荷。以20MW和28MW两种负荷为例,其他负荷段以此作为参考,稳定工况下锅炉配风参数见表5—29、表5—30。 电厂位于江西省南部,赣州市中部,赣江上游,环绕赣州市区,东经114~42,-—115‘22,、j匕纬25‘26,--26*17,。 (3)二次风使用。以前、后下二次风构建合理的锅炉燃烧,以前、后上二次风控制烟气温度,保障完全燃烧。 (5)除尘器布袋漏灰严重。 (7)如点不着火或燃烧不稳定时,应停炉、进行炉膛通风。
(15)锅炉排烟温度控制在130’C以下。大冶生物质颗粒压块煤厂家发货 (7)操作人员对锅炉燃烧没有深入的探讨,只根据参数变化追随着调整。调整缺少整体概念。上料人员在上料过程中,没有和锅炉燃烧调整人员默契配合,只注重上料的便利,缺少锅炉燃烧的思维,结果是锅炉燃烧不完全,取料机、给料机经常堵塞。 取料量不一致,1、2号下料量大、3、4号下料量少。 乙锅炉漏风严重炉膛和烟道大量漏风,漏风率超过了20%。 由于炉排风室高、中、低端贯通,没有形成自己独立的风室,一次风增、减同时进行,通过各自的风孔与燃料发生作用。 (1)用减温水调整。就是利用改变减温水门开度,增、减减温水流量的方法,改变过热蒸汽的干、湿度,达到保持蒸汽温度的目的。 燃烧时80%的质量损失发生在挥发分燃烧阶段,20%发生 在固定碳燃烧阶段。固定碳燃烧阶段的高位发热量比挥发分燃烧阶段高。通常在挥发分燃烧阶段过量空气相对容易控制。然而, 如果整体过量空气系数太低,由于空气与燃料混合不充分,将大幅增加不完全燃烧热损失。· (2)加强炉墙后部的风量,保持后拱水冷壁火焰温度在1300~C以下,破坏灰渣的融化条件,防止结焦。 2012年6月22日一11月24日,上料、给料系统试运。 2.上料系统的调试 (1)两台罗伯茨风机由于接线错误,造成了反转,后进行改线后得以解决。 (2)正常运行时,锅炉水位应以汽包就地水位计为准,汽包水位计应清晰、无杂物,照明充足,无漏汽、漏水现象。水位线应轻微波动,若水位不波动或云母片模糊不清时,应及时冲洗。 二、正常停炉 在燃料灰分大、热值低的情况下,B侧取料机不能开满,限制了锅炉负荷。 (3)飞灰含碳量增加,炉膛下部燃料燃烧不完全。 4.玉米芯的黏度 (6)检查锅炉漏风,封闭不严密的地方,尤其要保持进料系统各部分检查孔的严密性。
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