中开泵主要用途: S(SH)型中开泵适合抽送清水或物理化学性质类似于水(带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体)的其它液体之用。S(SH)型中开泵适用于城市供水、大型水利工程、农田灌溉、排涝、排水泵站、电站、矿山、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业、也适合炼油工业中作一般性用途。 一、中开泵起动与停止 1)起动前,转动泵的转子,应该轻滑均匀。 2)关闭出水闸阀,向泵内注不要保证泵内充满水,无空气窝存。 3) 如果泵上装有真空表或压力表,要关闭其与泵相连接的旋基再起动电动机,待转速正常后再打开;然后逐渐打开出水闸阀,如流置过大,可以适当地关小闸阀进行调节;反之流量过小时,将闸阀开大。 4) 均匀地拧紧填料压盖上的压紧螺母,使液体成滴状漏出,同时注意填料腔处的温升。 5)当停止水泵运转时,要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的闸阀,然后关闭电动机的电源。如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部的四方螺塞打开,以免冻裂。 6)长期停止使用时,应拆开水泵将零件上的水擦干,在加工表面涂上防锈油保管好。 二、中开泵运转 1)水泵轴承温度不应超过75°C。 2)润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3~1/2为宜。 3)填料磨损吋可适当压紧填料压盖,若磨损过多应加以更换。 4)定期柁査眹轴器部件,注意电机轴承温升。 5)不得任意提高水泵的转速,但可以降低转速使用。
厂家直销 KQSN S SH双吸泵 中开泵简介:
双吸泵作为离心泵的一种重要形式,因其具有扬程高、流量大等特点,在工程中得到广泛应用。这种泵型的叶轮实际上由两个背靠背的叶轮组合而成,从叶轮流出的水流汇入一个蜗壳中。双吸泵具有如下一些特点:它相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作,在同样的叶轮外径下流量可增大一倍;泵壳水平中开,检查和维修方便,同时,双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴,利于泵和进出水管的布置与安装;双吸泵的叶轮结构对称,没有轴向力,运行较平稳。在我国黄河沿线地区提灌泵站流量较大、扬程都较高,大多采用双吸离心泵。
厂家直销 KQSN S SH双吸泵 中开泵结构说明
1. 该系列泵为卧式结构,泵壳水平中开而分为泵体、泵盖,泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方泵体上,与轴线垂直呈水平方向,检修时勿需拆卸进水、排出管路及电动机(或其他原动机),只须揭开泵盖,即可方便地进行检修、更换零件。
2. 泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用油脂润滑。与国内同类泵相比,轴径、轴承加大,轴、轴承更为可靠,运行更为平稳,寿命长。由于50轴承以上转子尾端轴承配有轴承衬套,拆装轴上零件十分方便。泵轴被轴套、衬套等件完全包裹密封,接合位嵌以O形密封圈,泵轴与液体被完全隔离,避免了轴的锈蚀及腐蚀,同时易于装拆轴上零件。
3. 从联轴器向泵的方向看去,水泵为顺时针方向旋转。根据需要也可提供逆时针旋转的泵,但订货时应明确提出。由于转子尾端轴承采用止动垫圈加圆螺母固定,避免停机反转造成轴上螺母松动,现场改变旋向时勿需变换任何零件,只须拆下叶轮,即可按需重装。
4. 泵体与泵盖构成叶轮的工作室,中高扬程泵的压水室为双蜗室,泵的径向力得到基本平衡,双吸密封环用以减少水泵压水室的水从叶轮处漏回吸水室,在进、出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺纹孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺纹。
5. 叶轮经过静平衡校验,双吸叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡。
6. 水泵通过弹性柱销联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。
7. 轴封一般采用填料密封,根据用户需要也可采用机械密封、注入式软填料密封。当进口压力≤0.03MPa时,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内,泵上配有回水管部件,水泵工作时引少量高压水流入轴封腔,起水封作用。注入式软填料原则上不配回水管部件。
本型泵的主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外,其余多为铸铁制成,根据用户需要,也可变换零件材质。
双吸泵效率下降的原因1、由于水流的冲刷,水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平,水泵内流道的摩阻系数增大,再加上水在泵内的流速很大,水头损失增加。水力效率降低。2、由于在泵前投加药物或水质等原因,使泵壳内严重积垢或腐蚀。泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右,而且水泵内壁形成垢瘤,使泵体容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙,水头损失增加。客积效率和水力效率都降低。3、由于水泵加工工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝,水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低。4、叶轮表面的汽蚀。由于叶片背水面运行时产生负压,当压力Pk<Pva时,产生汽穴和蜂窝表面后,在电化学腐蚀作用下,使泵叶汽蚀。5、容积损失和机械损失。由于泵使用时间长,机械磨损产生漏失和阻力增大,使容积效率和机械效率降低。 以上原因,使水泵性能变差。运行效率降低2~5%,严重的可以使水泵效率降低10%以上。