气动排泥阀气动阀门的原理介绍
(二)利用PLC来控制的系统
PLC在控制系统中的应用越来越广泛,由于本方案是在OMRON的PLC上面作的开发,所以以OMRON的PLC来作介绍。
硬件组成:1台计算机,1套PLC(包括CPU,I/O模块,ID212,OC224,AD003模块),2个继电器,2个电磁阀,1个气动阀门执行器。
其组成原理为:由PC机通过RS-232串口通讯连接OMRON的PLC,对PLC进行编程和监控。PLC的I/O模块分别接入输入、输出信号,其中输入模块连接到阀门上的两个位置传感器,通过PLC的输入模块ID211的指示灯亮的先后顺序来显示阀门的开关状态。输入模块接收两路阀门检测脉冲输入,即脉冲A与脉冲B。在运行状态下,脉冲A输入时指示灯A亮,脉冲B输入时指示灯B亮。输入顺序为AB,表示开阀。输入顺序为BA表示关阀。阀门检测脉冲A和B信号必须部分叠加,否则不能正常检测阀门开度。
通过PLC的输出模块OC225控制两个继电器,继电器具有两组常开常闭输出触点,1组为开阀输出触点,1组为关阀输出触点。开阀时,当阀门开度大于或等于所设阀门限位值时开阀输出触点动作,阀门开度小于所设阀门限位值时开阀输出触点动作,发明开度小于所设阀门限位值时开阀输出触点复位。关阀时,当阀门关到零位且21s内无脉冲输入时关阀输出触点动作;若21s内有脉冲输入,则21s关阀输出触点动作。通过继电器的吸合来控制两个电磁阀的开关,电磁阀打开后,便可以控制气动阀门执行器使得阀门做相应的开阀或关阀动作。同时接近传感器把阀门的开关情况再传送到PLC中,并同要求的阀门开度作比较,直到符合要求为止。
自动归零与自动调满:控制系统具有自动归零与自动调满功能,当阀门开度小于归零范围值或阀门开度距满量程小于满度调节范围值,且时间大于或等于所设值稳定时间值时,PLC自动控
制阀门进行归零或自动调满。
在实验中,由阀门上的位置传感器计算阀门的开度。
本文来源于大才阀门
气动排泥阀气动阀门的原理介绍
常见的阀门有许多种,而气动阀门便是其中的一个。气动阀门的性能是极好的,被广泛运用于工业行业当中,使用价值极高。就目前而言,市面上的气动阀门种类也有很多,不同规格的阀门,它的外形与性能也会存在差异,可以满足不同行业对它的需求。
气动阀门是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节;V型阀芯最适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能零敏,体积小,可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。
特点:是一种直角回转结构,由V型阀体、气动执行机构、定位器及其他附件组成;有一个近似等百比的固有流量特性;采用双轴承结构,启动扭矩小,具有极好的灵敏度和感应速度;超强的剪切能力。气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。它的组成部分为:调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量。
由于现在的控制方式和手段越来越多,在实际工业生常和工业控制中,用来控制气动执行机构的方法也很多,常用的有以下几种。
(一)基于单片机开发的智能显示仪控制
智能显示仪是用来监测阀门工作状态,并控制阀门执行期工作的仪器,它通过两路位置传感器监视阀门的工作状态,判断阀门是处于开阀还是关阀状态,通过编程记录阀门开关的数字,并且有两路与阀门开度对应的4~20mA输出及两足常开常闭输出触点。通过这些输出信号,控制阀门的开关动作。根据系统的要求,可将智能阀门显示仪从硬件上分为3部分来设计:模拟部分、数字部分、按键/显示部分。
1、模拟电路部分主要包括电源、模拟量输入电路、模拟量输出电路三部分。
2、数字电路部分主要包括:单片机、掉电保护、两路监测脉冲输入信号、两路常开常闭转换触点输出。
3、显示部分主要包括:单片机、4位LED显示、3只状态指示灯(自动、正转、反转)、3只按键(MODE/SET键、上键、下键)。
本文来源于大才阀门
膜片式快开排泥阀在制水厂的应用
4、存在问题及对策 4.1 存在问题 4.1.1排泥阀震动大且易堵。调试时,在阀板开启75mm下排泥,当排泥结束后斜管沉淀池5.5m的静压差和阀板自身重力作用,闭阀产生的水锤使得排泥阀和控制闸阀的压盖和法兰处皮垫崩掉漏水,出气球阀开启过大曾导致阀体崩裂;而出气球阀开启过小会出现阀板上下摆动,排泥无法停止。由于斜管沉淀池5.5m的静压差已经客观存在,排泥阀无法做到缓闭。经过不断摸索发现,在排泥阀顶部加装限位杆来降低排泥阀阀板的开启高度可以减小水锤的影响,当阀板的开启高度调至25mm时水锤明显减小,而阀板的开启高度调至15mm时出现排泥阀被堵卡。经反复实验,最终将DN150排泥阀阀板的开启高度定在了20mm。运行一段时间后,由于水源直接来自距厂2公里的长江,沉淀物中含有杂物不可避免,排泥阀开度过小,经常出现排泥阀关闭时被杂物卡死,排泥无法停止,而且排泥阀震动问题仍无法根本性消除。 4.1.2电磁阀频繁故障。在对电磁阀进行维修时发现,由于进气孔出现杂物被堵,人工清理后仍然会经常出现电磁阀被堵且损毁严重,导致排泥不畅,影响斜管出水水质。 4.2对策 4.2.1排泥阀阀板的开启高度改造 《膜片式快开排泥阀》(CJ/T196—2004) 城镇建设行业标准4.1条规定:阀板的开启高度不小于公称通径的1/2。按照规定,新区制水厂所用的DN150排泥阀阀板的开启高度不应小于75mm。为解决排泥阀阀板的开启高度过大所产生的水锤,我们对排泥阀进行了改造,改造前如图2所示,限位杆控制阀板开启高度为20mm,球阀常开,与大气相通。改造后如图3所示,取消了限位杆,阀板开启高度为75mm,球阀常闭。将电磁阀气孔2与排泥阀上腔顶部气孔用软管连接。气孔1连接气源相连,气孔3与大气相连,气孔4与排泥阀下腔气孔用软管连接,气孔5用减压排气调节钮与大气相连。 当电磁阀失电时,气孔1与气孔2通道打开,排泥阀上腔进气;气孔4与气孔5通道打开,排泥阀下腔内气体排入大气;气孔3处于关闭状态。排泥阀减速关闭,水锤消除。这是由于气孔5安装了减压排气调节钮,排泥阀阀板不会迅速落下,同时上腔进气保证了排泥阀阀板的一次性关闭,不会上下跳动。 当电磁阀得电时,气孔1与气孔4通道打开,排泥阀下腔进气;气孔2与气孔3通道打开,排泥阀上腔内气体排入大气;气孔5处于关闭状态。排泥阀迅速开启。 改造后彻底解决了排泥阀经常因小杂物而堵的问题;解决了排泥阀震动大或排泥停不下来的问题;真正实现了排泥自动化,排泥运行的控制方法是通过PLC模块的整定,使排泥阀开启间隔时间、排泥时间设定为所需数值;减少了压缩空气的消耗;改造费用低。 4.2.2压缩空气管道改造 4.2.2.1电磁阀频繁故障是由于压缩空气管道内出现杂质,管道经吹扫后电磁阀被堵现象仍然存在,通过在进气主管道上安装空气过滤器和机油润滑器后效果显著,运行至今未出现电磁阀被堵现象。 4.2.2.2 为了防止排泥阀阀板的开启高度过大,在进气主管道上安装压气减压阀,将进气压力由0.7MPa降至0.20MPa,这样即保证了阀板开启度,又完全消除了水锤以及对排泥阀皮膜地损伤,真正实现了排泥阀的“零故障”运行。
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