脱硫塔内填料及内件效果检查
1.脱硫塔内填料及内件检查情况
3月份系统停车,对脱硫塔进行彻底检查,发现内填料并小脏,可见溶液脏并小是造成脱硫塔压差增高波动的原因。检查发现每层填料上部压板上固定的摊网全部脱落,有几层的填料压板脱落,掉在填料里。填料层明显塌陷,可是通过人孔观察塔板支架完好,并未脱落,但是发现大量填料卡在气体分布盘及“驼峰式’夕填料支撑盘的驼峰下。气体经过气体分布盘、填料自下而上与塔顶经由填料及支撑盘的溶液进行传质。由于原本固定在填料压板上的摊网脱落,导致大量填料随气体吹入气体分布盘内后卡在填料支撑板内,系统在高负荷运行情况下,造成拦液,不仅塔阻力迅速增高波动,液体返混和气体液沫夹带的现象严重,传质效果极差,造成脱硫塔出口H2S指标恶化。
2.解决方法
将损坏的摊网清理干净,将脱落的压板取出。按照自下而上的顺序将填料逐层卸出(最下而一层小用卸出),从每层卸料日进入支撑盘上,分片局部解开每小块支撑板,将驼峰下及气体分布盘上的填料清理干净后,在将每小块支撑板用螺栓固定连接。每层塔板内的填料清理干净后,封卸料日,装入填料后,固定好填料压板,并在压板上固定好质地较硬的摊网。
3.效果检查
经过检修期间对脱硫塔填料及内件进行彻底处理,系统投入运行至今,运行情况良好。在持续高负荷生产条件下,脱硫塔压差维持在20K P a以下,并且再未出现压差大幅波动的情况。
脱硫塔卸料程序组态 组态运用5个TM计时器,2个ST16顺控表。TM15为星型脱硫塔卸料器X423, X424开启计时,TM16为星型卸料器X421, X422开启计时,TM 17为星型卸料器X423, X424延时开启计时,TM 18为星型卸料器X421, X422提前开启计时,TM 19为再生塔高料位报警延时消除计时。两个顺控表分别命名为TT11和TT9一3。顺控表组态数据说明:YZ一27一119为8401 A底部星型卸料器,YZ一27-120为8401 B底部星型卸料器,YZ一27一121为8402 A底部星型卸料器,YZ一27一119为8402 B底部星型卸料器。SW029为给料系统故障开关,SWO11为底部下料器联锁开关,SW024为脱硫塔底部下料循环开关,LA - 27一32为再生塔8403高料位报警。
TTl l为循环程序控制,再生塔低料位报警确认后,所有计时器清零重置,开启TM15, TM16, TM17,TM18计时器计时功能,并由计时器触发控制4个脱硫单元的卸料器,使其按照顺控表设定顺序循环开启。
TT9 - 3作用为延时终止T1ll,系统无设备报警,物料循环处十自动状态时,再生塔发生高料位报警,开启TM 19计时器,由计时器最后终止Till.使再生塔料位达到工艺理想“满”料位。
双碱法烟气脱硫技术是在石灰法基础上结合钠碱法的特点,采用纯碱启动,塔内钠碱吸收soZ、塔外钠碱与石灰再生,使得钠离子循环吸收利用。钠盐活性强,反应速度快,脱硫效率高,液气比低,可大大减少设备投资。
脱硫液是溶解度较大的NaOH清液,脱硫系统管道和设备结垢堵塞现象较钙法脱硫有很大改善。但传统的双减法脱硫工艺脱硫液主要是通过单级置换、沉淀及板框压滤进行处理,一方面Ca(OH)z置换NaOH置换效率较低,运行时需补充较多钠碱,增加脱硫成本;另一方面氧化浆液采用沉淀池进行固液分离,由于沉淀物成分复杂,沉淀池停留时间较长,很容易结垢结块,导致排泥系统堵塞无法运行,不利于脱硫系统连续运行及企业生产管理。本文在工程实践基础上,对传统双碱法脱硫工艺进行改进,并在2 x55t/h三废炉烟气脱硫中得到较好运用,为今后工程实践提供参考。