当珍珠岩膨胀炉产生短路熔断问题时,我们应及时的检查、解决故障,但前提是要对设备可能会出现短路熔断问题的有一个大致的了解,今天主要为大家介绍一下珍珠岩膨胀炉产生短路熔断的原因,请您仔细阅读。
1、元件设备不良,耐热钢小钩变形、烧断或没钩紧而致使接触短路。
2、炉罐、坩埚、料筐等在炉膛中没有放正放稳。
3、炉底安放元件时,底板压盖不严,掉入氧化铁皮。
4、炉罐、堆塌、底板等质料欠好。氧化严肃,大块掉落崩到元件。
5、装料时工件碰及元件或堆积欠好,倒塌触及元件。
6、珍珠岩膨胀炉倾倒时元件易掉出触及塔涡。坩埚上的氧化铁皮或漏炉时的熔液易掉到元件上。
7、硝盐炉的硝盐沿着柑祸轻贱。
8、珍珠岩膨胀炉内碳黑严肃,积碳成丝或砖体渗碳而成导体,致使打弧。
9、搁砖损坏没有及时修补,元件由此下垂。
10、芯棒氧化弯曲,几碎外套的耐火管,致使绕在管上的电阻丝与芯棒接触。
目前,玻化微珠膨胀炉多采用电力作为热源,但是利用玻化微珠膨胀炉进行珍珠岩深加工是一项高耗能产业,因此研制新型替代电力作为热源的玻化微珠膨胀炉就显得很迫切,随着西气东输项目的完成和四川、内蒙等地的大型气田的发现,很多地方天然气的获取变得相对容易,而且和电价相比要便宜很多,很多玻化微珠生产企业建议我公司研制生产,以天然气为热源的新型玻化微珠膨胀炉,以满足市场需求。
我公司根据市场需求,结合多年生产玻化微珠电炉制作经验,在以电为发热源的基础上进行技术创新,通过对炉体结构改进,结合燃气发热原理,采用微电脑控温装置,成功研制出国内新一代玻化微珠燃气膨胀炉(发明专利号:201010550490.4)通过该生产线的调试生产,各项性能指标均达到设计要求,该生产线具有产量高、能耗低、全自动控制系统等特性,并有效利用主膨胀燃气炉的余热回收技术,对矿砂进行前期的预热,较大幅度的节省了能耗,可使玻化微珠吨耗气量小于100个立方(含预热炉用气),玻化微珠日产量达三十吨以上。
我公司珍珠岩膨胀炉应用创新
⑴主体膨胀炉采用电阻带作为加热元件。其优点是使用温度高,熔点可以达到1520℃;使用寿命长,允许的表面负荷大;抗氧化性能好,其氧化后生成氧化铝,表膜具有良好的抗化性和高电阻率,而且抗硫性好,同时较电炉丝、煤等更加节能和环保。
⑵膨胀炉电气控制部分采用PID多温区段智能控制系统,保证了玻化微珠的产品质量要求。电控系统由PID仪表、控制柜、操纵台等组成。本炉分6-8个加热控温区,每个区段由2404P双通道智能温度调节器等组成PID闭环控温系统,实现比例控温,以提高设备的自动化程度,同时还具有手动操作功能,方便设备维修保养。
三、工艺创新
⑴温控系统采用了目前先进的PID控制技术,独立对多温区段进行温度控制,控制精度高(±5℃),节省能耗,根据客户对产品的要求调整不同温区温度,可生产出不同行业不同领域所需的各种型号的产品。
⑵主体设备膨胀炉由多个加热温区段构成,物料在炉内渐进受热,表面有一个塑变软化过程,更利于形成玻璃质外壳。物料在炉内滞留时间延长——可达10至15秒。