电厂凝汽器的清洗与质量验收方法
编著:杭州冠洁工业清洗水处理科技有限公司 编号:GJ-20170330
摘 要:电厂凝汽器清洗 化学清洗。凝汽器结垢影响汽轮发电机效率,还将导致凝汽器腐蚀。分析了化学清洗工艺步骤,对最终的清洗质量验收方法进行了总结。
电厂凝汽器在工作一段时间以后,都会遇到凝汽器结垢,影响端差、真空度下降,造成发电量下降的问题。凝汽器的结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
我司杭州冠洁对电厂凝汽器结垢现象的解决方法是采取化学清洗,清洗过程参照我司发明的《高净度低腐蚀凝汽器化学清洗技术》,利用凝汽器和清洗泵、循环槽建立临时循环的方式进行,药剂投加于循环清洗槽中,通过药剂对设备表面的污垢进行清理去除的过程,达到清洗目的。
清洗剂的选择与防腐蚀措施的保护
对于凝汽器化学清洗剂的选择,我司采用适合于黄铜材质、低腐蚀的水垢清洗剂,缓蚀剂采用国内最优秀的多用酸洗缓蚀剂。我公司将清洗时的设备防腐蚀保护措施,作为清洗工作的重中之重,采用多重金属缓蚀技术,清洗时对设备安全,基本无腐蚀。
化学清洗工艺
水冲洗—杀菌粘泥剥离清洗—缓蚀处理—酸洗除垢—中和钝化—预膜 –结束。
具体步骤
1. 水冲洗:对设备铜管内壁附着率低的污垢进行水冲洗,并检查系统泄漏情况。为防止清洗液因泄漏对汽侧的侵蚀,在清洗前对汽侧充以除盐水至凝结器满水位作缓冲。
2. 粘泥剥离清洗:在循环水系统加入GJ-1B杀菌粘泥剥离剂,其作用为杀灭循环水中菌藻和生物粘泥,降低其对设备的附着力,同时加入渗透剂、助洗剂、分散剂,使清洗药剂渗透到污垢内部,并使剥离的粘泥分散为小分子颗粒,悬浮于水中,避免二次沉积。
3. 缓蚀处理:采用优质缓蚀剂,清洗缓蚀率达99.7%,对于渗氢以及Fe3+加速腐蚀均具有良好的抑制能力。清洗时金属不产生孔蚀,对设备腐蚀的保护方面效果很好,清洗水垢时对黄铜等金属基本无腐蚀。
4. 除硬垢清洗:本次化学清洗采用的水垢清洗剂,对碳酸盐垢的溶解非常有效,可用于脱锌腐蚀的凝汽器管溶垢清洗。目前是凝汽器和热交换器溶垢清洗的首选安全清洗剂,再加上国内最优质的缓蚀剂,因此清洗时,对设备的腐蚀率大大低于国家标准。
加入水垢清洗剂和助洗剂、分散剂、循环清洗8-12小时,利用清洗液与碳酸盐垢进行化学反应,生成可溶性物质将其除去。除垢清洗同时放置黄铜标准腐蚀试片,实时监测腐蚀率。
5. 除垢结束后用水循环清洗,并用碱洗中和剂中和残余的清洗酸液。酸洗后的金属表面处于较高的活性状态,通过中和钝化的方法,可避免被清洗的金属表面重新氧化返锈。
6. 投加铜的专用预膜剂,黄铜管经酸洗后自然氧化膜溶去,会产生腐蚀快速的婴儿期腐蚀,耐蚀性差的黄铜管材将更加突出,因此,应和锅炉化学清洗后的钝化工序一样,使人工建立的保护膜,以安全度过婴儿期。保护黄铜金属不再进行氧化反应引起初期的婴儿期腐蚀。
电厂凝汽器清洗质量及验收
凝汽器清洗结束后,双方进行施工验收,清洗质量标准为:
1. 洗净率,除垢率大于95%,即被清洗凝汽器内表面基本清洁,表面经外观检查合格,真空度、端差正常。
2. 被清洗金属表面无局部腐蚀,挂片均匀腐蚀速度应小于6g/m2*h。