1、多级离心泵启动前检查
润滑油的名称、型号、主要性能和加注数量是否符合技术文件的要求;轴承润滑系统、密封系统和冷却系统是否完好,轴承的油路、水路是否畅通;
盘动泵的转子1~2转,检查转子是否有摩擦或卡住现象;
在联轴器附近或皮带防护装置等处,是否有妨碍转动的杂物;
泵、轴承座、电动机的基础地脚螺栓是否松动;
泵工作系统的阀门或附属装置均应处于泵运转时负荷小的位置,应关闭出口调节阀;
启动多级离心泵,看其叶轮转向是否与设计转向一致,若不一致,必须使叶轮完全停止转动并调整电动机接线后,方可再启动。
D型多级离心泵对吸水管路的要求
1)为保证吸水管不漏气,要求管材必须严密。因此,吸水管路一般采用钢管,钢管埋于土中时应涂沥青防腐层。采用铸铁管时,施工时接头一定要严密。
2)为保证吸水管不积气,吸水管应有沿水流方向连续上升的坡度i,一般大于0.005,为避免产生气囊,应使沿吸水管线的最高点在D型多级离心泵吸入口的顶端。吸水管的断面一般应大于D型多级离心泵吸入口的断面,吸水管路上的变径管可采用偏心渐缩管(即偏心大小头),保持渐缩管的上边水平,D型多级离心泵进口应避免直接与弯头相连,应在二者之间加装一个直管。
3)不吸气。吸水管进口淹没深度不够时,由于进口处水流,生成漩涡、吸水时带进大量空气。严重时也将破坏泵正常吸水(公众号:泵管家)。这类情形,多见于取D型多级离心泵房在河道枯水位情况下吸水。为了避免吸水井(池)水面产生漩涡,使D型多级离心泵吸入空气,吸水管进口在低水位下的淹没深度h应不小于0.5m-1.0m。
江苏克劳斯泵业股份有限公司技术人员采纳了改动泵体构造——对叶轮进行切割,下降功率以节省电能的计划。通过叶轮一次切割,将泵的叶轮直径由本来的324毫米切割成了290毫米,一起扬程由140米下降为112.16米,切割后功率为79.9千瓦,功率下降30.1千瓦,流量为183.3~222.4立方米/时,满意现场工艺需求。
在改造B-202的成功经验的指导下,技术人员进一步推行叶轮切割的办法,并采纳了标准化、程序化、规范化的手法。该类型离心泵改造共施行了15台,年节电10836千瓦时。
据不完全统计,各类离心泵切割改造施行前每年耗电865万千瓦时,改造后电能耗费减少至822万千瓦时,可获得年经济效益22万元。
由此可见,施行离心泵切割改造是公司减少“大马”,进步运转功率,下降能耗的重要技术手法。