真空接触器— 投切电容器组性能现状
我国从六十开始研究真空接触器, 到七十年正式提供产品在现场试运行, 于八十年开始实用化,但在性能上与国外产品相差甚远。通过引进技术,加快了我国真空断路器的发展,至九十年代,制造技术日趋成熟,开始进入大规模生产阶段, 产品的种类开始增加, 技术指标不断提高, 可靠性基本得到保证。
10kV真空断路器及灭弧室的制造技术国内在九十年代初完全掌握,产品质量趋于稳定可靠,规格日益丰富、齐全,不但广泛应用于并联电容器组的投切,并已基本取代油断路器成为10kV配电网主力。目前国产10kV真空断路器投切电容器组重燃率基本稳定在1.0%左右,质量好的厂家可以做到0.5%以下,已基本满足投切电容器组的低重燃率要求,与国外产品0.1%左右的重燃率相比仍稍有差距,且近几年来进展不大,部分制造厂产品质量甚至出现下滑,重燃率明显上升。
35kV真空断路器由于工艺要求更高,制造难度更大,其发展速度及质量均落后于10kV断路器,进展较为困难。具体表现为重燃率很高,一般在5%以上,操作机构不可靠。进入九十年代后期,通过制造厂家的不断努力,产品质量逐渐提高,性能趋于稳定,操作机构可靠性也大大提高,重燃率下降,02年降至2.6%,进步明显。
采用进口灭弧室1.0%左右重燃率相比,仍显不足,与投切电容器组的低重燃率要求差距仍较大。 随着市场的扩大及日益开放,进口及合资品牌的真空灭弧室、断路器大量增加,国内制造厂家面临日益严重的竞争与挑战。
低压真空接触器,其内部的线圈容易被烧坏,其具体是何原因?
在低压真空接触器中,如果经常出现这一问题,那么其具体原因,则是为:
原因一:接触器的使用环境温度过高,或是其使用频率过大,还有可能是电压过高。
原因二:接触器受潮了,或是其内部有灰尘或杂质等。
原因三:低压真空接触器的引线受损,或是其接合面有毛刺,还有可能是插接件接触不良等。
接触器的选择,哪些方面是比较重要,而且要注意的?
对于这一方面,无锡接触器生产厂家海邦,是积累了一些经验,所以针对这个问题,来进行分享。
接触器主触头的额定电压和电流:接触器的主触头的额定电压,应不小于负载回路的额定电压。而对于其额定电流,则是要求不能小于负载回路的额定电流,一般是选用其的1.3倍。
接触器吸引线圈的电压:其如果是相对地电压的话,那么是220V,还可以是直接电压380V。
接触器触头数量和种类:没有什么太多要求,只要能够满足控制线路要求,即可。