四川5CrMnMo冷作模具钢精板、毛料8.0-500
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不仅美化了钢管的外表面,又提高了钢管的保温能力。复不锈钢净水管内复不锈钢净水管是在外层钢管的内壁复衬薄壁不锈钢管。外层钢管可为焊接钢管,也可为无缝钢管。内衬的不锈钢管是按GB12771规定的材质Crl9Ni9(美国标准为AISI34)进行生产,规定屈服强度达到21MPa,抗拉强度达到52MPa。塑可锻铸铁管件DN15~DN15的管体和管件的连接采用螺纹连接,管件采用衬塑可锻铸铁管件。低磷钢生产技术钢中磷过高,在凝固时会产生严重的偏析而导致产品脆裂。对于高级管线钢则需要将磷降至100ppm以下,而对于在极寒冷地区使用的管线钢,为防止冷脆,甚至需要将钢中的磷含量控制在50ppm以下。宝钢相继开展了如下的工艺试验:铁水三脱+转炉小渣量(渣量指数为0.3)冶炼工艺(方式A)铁水脱硫+转炉大渣量(渣量指数为1.0)冶炼工艺(方式B)铁水三脱+转炉大渣量(渣量指数为1.0)冶炼工艺(方式C)转炉预处理脱磷+脱碳转炉中渣量(渣量指数为0.6)冶炼工艺(方式D)上述4种不同脱磷工艺效果如下:采用三脱铁水少渣量工艺的转炉终点平均磷含量为120ppm;采用通常脱硫铁水的大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为100ppm;采用三脱铁水大渣量工艺的转炉终点平均磷含量为66ppm;而采用转炉脱磷预处理铁水+脱碳炉中渣量工艺转炉终点平均磷含量达到58ppm,由此可见,方式方式D均为生产超低磷钢的有效工艺。下面就所获得的实验条件,分别对高档次样和混合样进行氯化离析-弱磁选工艺流程全程实验,实验成果。氯化离析-弱磁选工艺流程全程实验成果可知,对试样能够得到铁档次为77.24%、含P.218%、铁收回率为8.2%的选矿目标。定论通过矿石赋存状况研讨,矿石中的铁首要是以褐铁矿的方式产出,褐铁矿中首要含MnO、SiO2和P2O5等杂质。矿石中的磷含量为.88%,其间85.9%的磷以类质同象的方式散布于褐铁矿中,还有14.1%的磷是胶磷矿的方式产出。
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D2钢具有高耐磨、微变形冷作模具钢,风硬工具钢,含碳量高达1.5%,含铬量高达11.5%,经热处理硬度可达60HRC。D2钢可用来制造截面大、形状复杂、经受冲击力大、要求耐磨性高的冷作模具钢,如硅钢片冲模、冷切剪刀、切边模等。
D2钢具有高耐磨、微变形冷作模具钢,风硬工具钢,含碳量高达1.5%,含铬量高达11.5%,经热处理硬度可达60HRC。D2钢可用来制造截面大、形状复杂、经受冲击力大、要求耐磨性高的冷作模具钢,如硅钢片冲模、冷切剪刀、切边模等。
别名:D2冲裁板
产地:美国
对应国产牌号:Cr12MoV
对应日本牌号:SKD11
对应德国牌号:X165CrMoV12(1.2601)
化学式
D2钢,注意区别于Cr12MoV,在综合机械性能上前者优于后者。
特性
高耐磨性,可真空热处理至HRC60°-62°,加工性能优。
用途
D2钢用于五金冲压模,拉伸模,不锈钢片冲裁模,高硬度冲裁模,剪切刀模,搓丝模,五金零件制作,机械制造等。
化学成份
碳C1.50 硅Si0.35 锰Mn0.35 铬Cr12.10 钨W0.40 钒V0.60 磷P0.03 硫S0.03 钼Mo0.85
比较标准:AISI SKD11 JIS D2
2热处理工艺编辑
去应力退火
工件粗加工后,加热至600~650℃,保温2h,随炉冷却到500℃,出炉空冷。
淬火
工件缓慢升温到600℃,保温20min进行次预热,均温后升至850℃,再保温30min进行第二次预热,最后升温到1020~1040℃,保温25~40min,出炉空冷。
回火
D2钢淬火后应立即回火,并回火至少两次,每次保温时间不低于2h
注意:淬火后应及时回火,防止D2钢开裂,并要防止表面脱碳,量规及高精度模具应进行深冷处理(-70℃),并采用高温回火,减少工件变形,高温回火温度500~560℃,硬度大于58HRC 硬度 :退火,≤255HB,压痕直径≥3.8mm;淬火,≥59HRC
热处理规范及金相组织
D2钢热处理规范:淬火,820±15℃预热,1000±6℃(盐浴)或1010±6℃(炉控气氛)加热,保温10~20min,空冷,200±6℃回火。
3出厂状态编辑
退火至HB255
厚度:2.5mm-12mm-14mm-16mm
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反响硫酸浓度的断定质料硫酸的浓度和反响时稀释的浓度断定对酸解反响的好坏有显着的影响。前面已说到理论上质料硫酸的浓度从85%到98%都能够运用,但运用92.5%~95%的硫酸为好,因为质料硫酸浓度过高(>96%)不只在稀释时会放出更多的热量,并且高浓度的硫酸中H+和SO42-浓度高、活性大使反响速度加速,而质料硫酸浓度过低(<92%)因为稀释热较少,酸解反响陡峭、固相物紧实不易浸取、安稳性差。与全淬透的GCr15钢轴承相比,GCr4钢轴承的寿命明显提高,可用于重载高速列车轴承。今后轴承钢主要向高洁净度和性能多样化两个方向发展。提高轴承钢的洁净度,特别是降低钢中的氧含量,可以明显延长轴承的寿命。氧含量由28ppm降低到5ppm,疲劳寿命可以延长1个数量级。为了延长轴承钢的寿命,人们多年来一直致力于开发应用精炼技术来降低钢中的氧含量。通过不懈的努力,轴承钢中的氧含量已从2世纪6年代的28ppm降低到9年代的5ppm。电阻R2R2R2R29阻值有变化。有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。无输出脉冲一侧的二极管(D27或D28)短路。输出触发脉冲不正常有以下几种现象:无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C22或C23虚焊。开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。京唐公司炼钢作业部铁水无氟脱硫攻关取得进展。经过持续攻关,1月份,脱硫作业区的4个KR脱硫站采用无氟脱硫剂替代原来的高氟脱硫剂,效果明显,不仅提高了铁水质量,降低了工序成本,还减少了环境污染。铁水脱硫成本比计划降低0.62元/吨,实现降成本增效益47.38万元。铁水脱硫是全三脱炼钢的首要工序,降低铁水含硫,控制后期回硫是该工序的关键指标。传统的脱硫工艺,主要是使用由石灰、萤石等配置的脱硫剂,来吸收铁水中的硫,达到减少铁水有害元素的目标。
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此信息由慧海钢铁提供