LYWS冷却塔优化改造节能技术
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一、火力发电厂冷却塔蒸发水损耗
由于冷却塔的工作原理致使大量的水被蒸发,损失相当大。按照冷却塔理论设计的蒸发损失率占总循环水量的百分数计算,三天时间即可将循环量蒸发掉。如每小时冷却水的总循环量为10万立方米,蒸发损失率为总循环水量的1.5%。则在三天的循环冷却过程中即可把10万立方米的水蒸发逸尽。可想而知,冷却塔水蒸发的损失有多大。
二、冷却塔优化节能改造
1、改造方案
对冷却塔填料和冷凝水密度进行优化配置;
(1)填料选用目前先进的传热效率高的聚氯乙烯塑料制成的S波形填料;
(2)喷头采用TP-2型反射喷头,喷头数量和喷嘴直径取决于淋水密度;
(3)填料高度布置:在不同的半径上采用不同的填料高度,高度的确定采用数值分析和经验数据相结合的方式。
(4)淋水密度选择:不同半径上采用不同的淋水密度。如在0-12米圆形内,选择密度为1.6kg/m2·S;在12-24米圆环内,选择密度2.2kg/m2·S;在24-34米圆环内选择密度kg/m2·S。
2、改造效果
该项目目前已在300MW、600MW、1000MW机组冷却塔应用,改造后循环冷却水温下降了约2~3℃,这和供电煤耗下降预计约2.0-3.0g/KW·h。
三、预期带来的经济效益
众所周知,冷却塔在火力发电厂循环水供应系统中是不可分割的工艺设备,基本设备的经济指标在很大程度上取决于设计和运行的冷却设备。在其他同等条件下,夏季冷却塔冷却水温度每增加1℃,煤耗平均增加1-2g/kwh。采用LYWS冷却塔优化节能改造新技术,对冷却塔进行改造,投资只有通流部分改造的十分之一左右,将会给发电企业带来较高的直接经济效益。在通常情况下,循环水的温度每降低1℃,可使机组真空提高400Pa-500Pa。使机组发电煤耗下降1.0-1.5克/千瓦时。经初步调查和计算在原有的标准的冷却塔上采用LYWS冷却塔优化节能改造新技术后,一般可使循环水温度降低2-3℃以上。可使机组发电煤耗下降2.0-3.0克/千瓦时.于300MW机组和600MW机组低压通流部分改造后所取得的经济效益基本相当。但投资确远小于上述机组通流部分改造的投资,一般仅为上述机组通流部分改造投资的十分之一左右。
四、经济效益对比
机组容量 | 200MW | 300MW | 600MW | 1000MW |
循环水温降低值 | 最低1.3℃ | 最高4℃ | 最低1.3℃ | 最高4℃ | 最低1.3℃ | 最高4℃ | 最低1.3℃ | 最高4℃ |
年可节省标煤 | 2800吨 | 8640吨 | 3980吨 | 12250吨 | 7488吨 | 23000吨 | 15000吨 | 42000吨 |
年节煤效益 | 280万元 | 864万元 | 398万元 | 1225万元 | 748.8万元 | 2300万元 | 1500万元 | 4200万元 |
其它经济效益 | 由于冷却塔的效率可提高9%-35%,使得喷溅装置和淋水装置的热负荷降低,增加了他们的使用寿命,延长了更换周期,减少了维护成本和工人工作量,可获得巨大的社会效益和环保效益。降低蒸发损耗、大量节约水资源节水率50%以上。 |
五、技术展望
LYWS冷却塔优化节能改造新技术开辟了提高冷却塔换热效率的新途径,能够使循环水温度平均下降2-3℃以上,在南方较热的地区,循环水温度可下降更多,年平均气温越高的地区,效果越明显,同时经济效益也更加显著。投资仅仅为汽轮机通流部分改造的十分之一左右。提高发电机组效率的技术手段已经广泛采用,如通流改造等,要想进一步提高效率,需要在其他方面进行探索;特别是随着全球变暖,凝气器真空度影响机组效率问题将日益突出,具有普遍性。通过降低循环冷却水温度提高真空进行提高机组效率方面,本技术具有独到优势,同时具有节约水资源、无需维护、投资回收周期短、平均气温越高的地区,效果越为明显等特点。是一项火力发电机组技能降耗、降低发电成本的高新技术项目,必将在电力系统得到广泛的应用。