新型木炭机设备是市场上老设备的更代产品,采用先炭化后成型的最新先进技术(本机制木炭可用原料广泛:木屑、竹屑、稻草、秸杆、谷壳、树根、树皮、树叶等含炭量高的植物),它具有六大典型优势特点是:1、炭化快:采用免烧窑技术,24小时流水生产,可随意转移生产场地;2、产量高:对于一套设备来说,我们有日产1200公斤型、1600公斤型、3000公斤型、5000公斤型等各种型号;3、维修量少:设备只需约半年检修一次即可;4、电耗低:每套设备生产的平均电耗为3.5千瓦/小时;5、操作简单方便:只需两个简单的操作过程即可将优美的产品制出,且设备安装好后三天内即可正常出货;6、产品质量稳定,利润高:设备的特定因素可使生产出的木炭质量稳定且美观,按照我厂试点的条件计算,日产1000斤型的设备年可创利15万元以上。如有意办木炭厂者,请货比三家后来我厂试机订货。我们秉承质量第一,用户至上的原则,不断完善售后跟踪服务。欢迎社会各界朋友光临指导,相信我们的努力将为您,为社会带来效益! 新型木炭机特点及用途 一、本产品设计合理、制造质量可靠、具有结构简单、操作方便、体积小、占地少、省工、省电的特点。 二、设计的全自动控制电加热装置,可随机调节物料的干湿度,保证出料成型稳定,提高了工作效率。 三、本产品主要部位采用了耐磨材料经特殊处理,所以可连续压制生产,耐用。 四、适用于各种生物质原材料的压制成型,且能源消耗少,生产效率高。五、改老式机心的三个轴承为四个,增加了机器的稳定性和耐用性。 六、改老式的涂油式润滑为油浸式润滑,只要不缺油,可多年使用。 七、加大螺距增加进料量,从而大幅提高了产量。 八、改进了成型筒的结构,减小了机械与原料的摩擦力,增加了芯棒的密度。 机制炭性能指标
水份 | 含碳量 | 灰份 | 发热量 | 燃烧时间 | 挥发份 | 燃烧湿度 |
0.98% | 83.28% | 3.68% | 8.5千卡kg | 200分钟/kg | 6.68% | 880度 |
第三代制棒机 相关产品 第三代制棒机 工作原理 传统木炭机与新型木炭机功能功效对照表
两者比较 (一套之比) | 传统木炭机 | 新型木炭机 |
1、筛选 | 要筛选 | 无须筛选 |
2、烘干 | 要烘干 | 无须烘干 |
3、炭化 | 七天出一窑(控制不好时出烟炭或炭化了只得半窑炭) | 流水生产,即做即出产品。炭化程度可随时调查。 |
4、制棒机 | 每天维修一次(好的也有两天一次的),做出的次品棒不可重做。浪费大,需固定维修工。 | 半年至壹年检修一次,次品棒可重制成棒,无浪费,无须固定维修工 |
5、电耗 | 24-29千瓦/小时 | 4-5千瓦/小时 |
6、产量 | 200-300斤/天 | 800-1000斤/天 |
7、产品(炭) | 只一种成型炭 | 可做传统炭外,还可以做各种香炭(如加入檀香入炭,使用时可感觉烧香拜佛感!) |
8、生产流程 | 木屑--筛选--烘干--制棒--炭化---熄火 | 木屑--炭化--加水制棒 |
第三代制棒机 产品特点 故障原因及排除方法: 故障现象: 1)、电源指示灯不亮
原 因 | 纠正措施 |
木炭成型机电源未接上 | 接好木炭成型机电源线 |
木炭成型机保险丝熔断 | 更换木炭成型机保险丝 |
木炭成型机指示灯坏 | 更换木炭成型机指示灯炮 |
2)、电机不起动
原 因 | 纠正措施 |
木炭成型机控制按钮损坏 | 更换木炭成型机控制按钮 |
木炭成型机缺 相 | 接好木炭成型机电源线 |
木炭成型机电压、频率不符 | 检查木炭成型机电压频率 |
3)、加热温度上升缓慢达不到350度
原 因 | 纠正措施 |
木炭成型机电源电压低 | 检查木炭成型机电压 |
木炭成型机电阻加热圈损坏 | 更换木炭成型机电阻加热圈 |
木炭成型机更换加热圈电线时型号不对 | 按要求更换木炭成型机电线 |
4)、电机发热
原 因 | 纠正措施 |
木炭成型机负载过大 | 检查木炭成型机料的供应情况 |
木炭成型机两相运转 | 检查木炭成型机电线、开关、触点 |
木炭成型机轴承损坏 | 更换木炭成型机轴承加装润滑油 |
木炭成型机风道阻塞 | 清除木炭成型机杂物,疏通风道 |
木炭成型机环境温度高 | 采取降温措施 |
木炭成型机电压不稳定 | 调整木炭成型机电压 |
木炭成型机转子绕组或间接短路 | 检查排除 |
5)、机器不出棒
原 因 | 纠正措施 |
木炭机原料湿度太大 | 按要求加热原料 |
木炭机加热温度低 | 升高加热温度 |
木炭机螺旋槽内夹料 | 清除木炭成型机螺旋槽内杂料 |
木炭机加热筒内套上沟槽与加热筒沟槽相互错位 | 重新安装加热筒内套 |
木炭机电压低 | 检查电压 |
木炭机支架内套磨损 | 更换内套 |
木炭机加热筒内套磨损 | 更换加热筒内套 |
木炭机螺旋推进器磨损 | 修复螺旋推进器 |
6)、出棒不成型
原 因 | 纠正措施 |
木炭机原料湿度太大 | 按要求加热原料 |
木炭机加热筒内槽与内套内槽相互错位 | 重新安装内套 |
木炭机温度过高 | 降低加热温度 |
木炭机推进器前角小于20度 | 修磨推进器前角 |
木炭机电热偶安装位置不对或没安装好 | 打开检查并装好电热偶 |
木炭机加热圈短路 | 检查加热圈电路 |
木炭机原料油质过大 | 更换原料 |
木炭机电机皮带松弛 | 张进皮带 |
7)、蒸汽从料斗到出,出现放炮声
原 因 | 纠正措施 |
原料湿度太大 | 按要求加热原料 |
支架内套磨损严重 | 修复支架内套 |
加热筒内套磨损严重 | 修复加热筒内套 |
推进器前角不符合要求 | 修复推进器磨损部位 |
第三代制棒机 应用范围 4、制棒机安装与调试: 1)、紧固木棒成型机所有的连接螺丝,尤其是木棒成型机加热筒内的三个顶丝,木棒成型机连接电器及木棒成型机电源线路。 2)、检查木棒成型机所有润滑部位油缸加注齿轮油。 3)、检查木棒成型机电源电压是否正常。 4)、空载起动木棒成型机运行5分钟,无卡、碰等异常现象,即可投入正常生产。当木棒成型机试机中发现异常情况必需立即停车,查找原因,故障排除后再作空载运转。 5)、将木棒成型机温度调节器调至所要求的温度,当木棒成型机温度达到预定工作温度后,方可开机,并适量送料。 6)、逐渐增加进料量,直至正常生产出合格产品,当木棒成型机正常生产30分钟,表明试车成功,进行正常生产。 7)、木棒成型机停机前要使料斗内无料,并在木棒成型机停机后使螺旋推进器倒转1分钟,使推进器内贮存物料退出。 8)、木棒成型机机身必须良好接地。 第三代制棒机 技术参数
第三代新型制棒机型号 | 第三代新型制棒机 |
产量 kg/h | 350-450 |
电机功率 (kw) | 18.5kw |
电加热圈 (kw) | 3*3 |
重量(kg) | 1500kg |
外形尺寸 | 2300*1050*1200mm |
价格 (RMB ) | 17000.00 |