测得磨机在经过化装补球调试后,球磨机排矿端的粒度组成特性;然后在球磨机筒体中间加入钢球格子板,矿浆可以自由通过格子板而钢球不能自由通过,将球磨机分为两个区:粗磨区和细磨区。
在粗磨区,按照球磨机新给矿粒度特性进行化计算得出的方案进行装补球;在细磨区,根据化装补球球磨机排料端粒度特性,进行装补球计算(此处要进行过大化处理),得出初装球和补加球方案。初装球均由磨机筒体两端入孔加入(粗磨区和细磨区各对应一个入孔),粗磨区补加球由磨机给矿段加入,细磨机钢球由磨机排矿端加入,靠磨机排矿口螺旋线的旋转加入球磨机。
球磨机是靠介质对物料的冲击和磨剥作用对物料进行破碎,在此过程中,钢球作为能量的媒介体,把外界能量转变成对物料的破碎功,从而完成对物料的破碎作用。显然,介质携带能量的大小由介质的尺寸大小决定,也就对物料实施破碎力的大小、粉磨效率以及产品的质量特性起着决定性作用。
因此,介质尺寸选择是否恰当对粉磨过程的影响很大。对于给定粒度的物料,若钢球尺寸太大,则相同填充率下球的个数会减少,导致钢球对物料的打击次数也相应减少;同时,球荷总表面积减小,矿料受的磨剥作用降低,导致磨不细级别将增大。
反之,钢球尺寸过小,虽然每次球荷循环对物料的打击次数增多,但由于每个钢球所携带的能量小,一次冲击达不到物料破碎所需的能量,矿料不能破碎,磨不细级别会增多。只有当介质直径与物料粒度相适应时,破碎力使物料正好在结合力弱的晶界面上破裂,才能有效的节省能量。
球磨机做为制粉系统关键设备之一广泛应用于中、小型电厂。球磨机出口频繁泄漏,直接影响着球磨机安全经济运行。经过广泛认真地调研并利用大修机会,最终解决了该问题。原煤通过下煤管和热风一起通过进料口到球磨机。在球磨机中通过球的碰、砸、研、磨的作用后被热风带走,出口风速高达30m·s可以带出5mm以下的细煤和煤粉。
运行中在出口立管,特别是大小头的外弯处经常被磨漏。泄漏之后就得停磨进行应急处理,此时用3mm左右钢板贴补,用不了多长时间又会泄漏,泄漏的煤粉使整个球磨机后部视线降低,煤粉容易进入后瓦的润滑系统,而且所漏热粉易自燃,威胁安全生产,使巡检无法顺利进行,是生产过程的潜在隐患,同时不利于文明生产。本着治病去根的原则,我们对造成泄漏的原因进行了深入地分析。风煤混合物以与水平成45°角的出料口出来,通过大小头完成45°转弯。上平口与立管相接,气流中伴有粒度5mm左右细煤及煤粉,气流拐弯过程,离心力的作用,质量大的煤粒大都向外弯富集,集中磨损大小头及以上500mm范围的管段。通过大小头后,一部分较大的煤块回落,又重复产生磨损。