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细纱机“三自动”执行器使用注意事项
“三自动”执行器是一种性能优越的升降成形及自动机构执行装置,它彻底解决了钢领板升降小电机频繁烧坏,原级升装置使用寿命短,易产生纱线成形不良等问题,具有级升平稳可靠,自动装置准确灵敏寿命长故障率低,去掉撑爪电磁吸铁,简化控制线路等特点,因其突破了原有结构模式,在使用中敬请注意: 1. 超越离合器与棘轮是成组装并经检测后出厂的,一般请勿打开。
2. 开车前请检查摆臂拉簧是否扣住拉簧支架,如有松落,请拉紧扣上,它协助摆臂回位。
3. 调整工艺齿轮数时必须松开弧形盖板与盖板座的螺钉,预调整后轻轻紧住该螺钉,待开车验证盖板位置正确,即所撑齿数正确后在紧固螺钉。
4. 试车时,须用摇手往复摇起和放下钢领板,确认钢领板轻重适中后再正常开车,如偏重,请往超越离合器中加注40#机械润滑油。
5. 最大级升距达不到工艺要求时,可调整撑杆的高度位置,必要时可适当减短撑杆长度。
6. 长时间工作时,如出现官纱成形不良,主要原因是棘爪扭簧压力衰退,棘爪跳齿,更换改扭簧即可方便时可,在检查撑爪撑牙是否出现不正常损坏,如有请立即更换。
7. 棘爪回位不够,主要是摆臂拉簧长期工作被拉长疲软,此时可适当减短拉簧长度,或更换。
8. 定期用钢刷刷掉棘轮齿面上的飞花,防止齿面上积污花太多而影响撑爪正常工作。
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罗拉扭震如何排查
可能引起罗拉扭振的因素中逐一试验查原因: (1)原粗纱机28#纺人棉,用此台机纺纯棉,结果发现细纱仍有机械波,排除了因温湿度原因纺化纤品种牵伸力过大造成的粗纱罗拉扭振。 (2)检查粗纱下皮圈,皮圈完好且没有特别紧的感觉,我们特意又重新加工了下皮圈,在原有基础上加大了25丝,且上下皮圈新旧搭配使用,结果机械波仍然没有消除。 (3)通过改变粗纱工艺,改粗纱后区牵伸,由原来1.25改为1.28,机械波没有消除,但反应在细纱波谱图上机械波的位置前移。改粗纱总牵伸倍数由原来的8.92降为7.56、压力由原来的230、 200 、220 、220 降为185、170、175、175 ,问题仍然没有解决。我厂原粗纱锭速为1050转/分,后降为1000转/分、再降950转/分分别做实验对比,锭速降低后机械波仍然没有消除,但高度稍微矮了一点。 (4)我们检修了牵伸齿轮状态和轴承并换新,问题不在牵伸齿轮。 (5)通过检查罗拉敲空,发现中间一段全部空的,发现车面水平都已超过了5丝,最小偏差30丝,最大相差240丝。 28#粗纱机车面水平做好后,细纱机械波消除。随后不久又发现粗纱机18#、27#有同样的问题,于是我们对所有的粗纱机进行了逐一平车。由于粗纱机车面水平造成罗拉扭振的细纱机械波都已解决。以下是解决前后的人棉30s细纱实验数据。
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