天合纺机为您整理一些关于自络筒使用中的常见问题及解决方法
捻接失误率高的原因及控制措施
捻接失误率是反映捻接和上纱失误的综合参数。捻接失误率过高时,大吸嘴重复无用功,容易出现连续打出管纱的现象。
造成捻接失误率增加的原因有以下几个方面:光电式纱线传感器积灰附花过多。传感器始终检测到有纱存在,大吸嘴一直动作,造成系统中的捻接失误率高。大吸嘴负压过低。吸风道内积花积回丝多,影响风力,无法吸入纱线。大吸嘴距管纱隔距过大,吸不到纱线,造成捻接失误。车间内相对湿度过大,纱线的粘附力增强,紧贴在筒纱表面,大吸嘴无法捕捉到纱线断头,致使信息反馈为捻接失误。大吸嘴纱线通道沟槽内有积花灰尘,大吸嘴锯齿条被花毛或灰尘堵塞,大吸嘴被回丝堵塞转动不灵活或不到位。吸嘴吸纱通道被回丝阻塞,在捕纱动作时捉不到纱线。插纱锭子位置不对,造成Bal-con跟踪式气圈控制器不下降。
捻接失误率的控制措施:
通过可视查询系统,当MIS值大于10%,即可视为捻接失误率超过标准,及时观察运转状态进行整修。每个工作日对纱线传感器进行清洁,每周对传感器装置用温水擦拭,避免传感器的误检测。及时校正大吸嘴与筒纱的隔距,大吸嘴接近度调整为1.5mm~2.5mm为宜。合理控制车间的相对湿度。生产中表明,自络筒的相对湿度应低于普通络筒的控制标准。当相对湿度大于75%时,捻接失误率明显增高。一般应控制在70%左右。清除大吸嘴沟槽内的积花灰尘,用汽油清洗大吸嘴锯条,清除堵塞的回丝。及时清理小吸嘴通道内的回丝。调整插纱锭子的位置,保证气圈控制器感光点随纱线的退绕而下降。
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自动络筒机设计制造精度及稳定性要求非常高,是先进国家近年重点研发的主要纺织设备之一,各种新技术应用都会在自动络筒机上得到应用。Autoconer X5的高度灵活性设计理念,确保其一直走在市场的前端,并决定着自动络筒机市场发展的方向和节奏。
络筒作为控制成纱质量的最后一道工序,不仅要保证出厂纱质量,更重要的是利用在线检测技术分析,提高纺纱过程中的质量。对于我国纺织企业技术改造来说,企业应根据产品结构和要求,分层次对现有络筒机设备进行更新改造。对于我国众多纺织企业技术改造来说,使用自动络筒机不仅是要为络筒工序减少劳动力,而应将重点放在以纱线高速发展要求为起点,以提高卷装质量并提高下道工序效率为主要目标。因此,综合能力较强的企业,可以采用在国际上已经广泛应用的细络联,用来更新技术水平落后的络筒机,提升企业装备的技术水平,提高企业劳动生产率。
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捻接失误率高的原因及控制措施
捻接失误率是反映捻接和上纱失误的综合参数。捻接失误率过高时,大吸嘴重复无用功,容易出现连续打出管纱的现象。
造成捻接失误率增加的原因有以下几个方面:光电式纱线传感器积灰附花过多。传感器始终检测到有纱存在,大吸嘴一直动作,造成系统中的捻接失误率高。大吸嘴负压过低。吸风道内积花积回丝多,影响风力,无法吸入纱线。大吸嘴距管纱隔距过大,吸不到纱线,造成捻接失误。车间内相对湿度过大,纱线的粘附力增强,紧贴在筒纱表面,大吸嘴无法捕捉到纱线断头,致使信息反馈为捻接失误。大吸嘴纱线通道沟槽内有积花灰尘,大吸嘴锯齿条被花毛或灰尘堵塞,大吸嘴被回丝堵塞转动不灵活或不到位。吸嘴吸纱通道被回丝阻塞,在捕纱动作时捉不到纱线。插纱锭子位置不对,造成Bal-con跟踪式气圈控制器不下降。
捻接失误率的控制措施:
通过可视查询系统,当MIS值大于10%,即可视为捻接失误率超过标准,及时观察运转状态进行整修。每个工作日对纱线传感器进行清洁,每周对传感器装置用温水擦拭,避免传感器的误检测。及时校正大吸嘴与筒纱的隔距,大吸嘴接近度调整为1.5mm~2.5mm为宜。合理控制车间的相对湿度。生产中表明,自络筒的相对湿度应低于普通络筒的控制标准。当相对湿度大于75%时,捻接失误率明显增高。一般应控制在70%左右。清除大吸嘴沟槽内的积花灰尘,用汽油清洗大吸嘴锯条,清除堵塞的回丝。及时清理小吸嘴通道内的回丝。调整插纱锭子的位置,保证气圈控制器感光点随纱线的退绕而下降。
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