天合纺机为您整理清梳联想过技术问题
关于减少短绒的讨论
随着清梳联技术的发展,生条各项质量指标都有所改善与提高,但小于16mm的短绒率仍普遍偏高,成为纺纱工艺上的一个研究课题,从试验资料得知,短绒率的增长,无握持开梳单机无明显,而握持开梳的单机则有较明显的增长。
如某厂采用同直径三滚筒锯齿打手持开棉机,筵棉含短绒率为13.46%,比原棉含短绒率成9/94%增长3.52个百分点,梳棉机则更为突出。不少生产厂的生条短绒率比原棉短绒率增长7—10个百分点,甚至更高,器主要原因是棉流转移不畅,反复开梳和清除力过大造成的。梳棉机还存在喂入棉层厚度和结构比棉卷厚两倍且棉束轴向排列较差等因素,随着密集梳理与分离,纤维易损伤,短绒率增长更为明显。综合上述原因认为,减少生条短绒率应从少损伤纤维,多排除短绒两个方面着手综合治理。
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关于减少短绒的讨论
1、采用短流程。
采取一抓,一开,一混,一清短流程,单轴流开棉机的开松,除杂较高并且具有一定的排尘、排短绒功能,多打手开棉机种类较多,其共同点是握持开梳清除能力强,虽具有排短绒功能,但同时存在短绒增长的问题。具有按时序顺向给棉的“薄喂入、轻打击、高转移”、缓和开梳与自由开梳相结合的fA116型主除杂机,能保持在除杂的前提下,筵棉含短绒率(<=16mm)增加不超过1个百分点。
2、改善握持梳理状况。
梳棉机由于棉箱喂入棉层比棉卷厚两倍,且棉层面束与给棉罗拉轴线夹角小,纤维损伤剧增,通过加大给棉板与刺辊齿之间的隔距,控制锡林转速,降低刺辊转速,增大锡林与刺辊表面线速比(2.2~2.6)采用大度,合理纵向齿密,刺辊锯条和给棉罗拉包缠锯条,缓解了握持分梳力度,提高了纤维转移率,生条短绒率有20%~22%减低到16%~17.5%,减少了4个~5个百分点。为延缓刺辊齿间对筵棉的开始作用点,在给棉板分梳长度与角度加大和使用弧形给棉板,都可获得减少纤维损伤的效果。
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清梳联技术的发展趋势
清梳联已经成为一项成熟的技术,得到了广泛的应用并取得很好的效益,随着人们对纺织产品品质要求的提高和相关高新技术的发展,近年来,清梳联技术又有了新的进步与发展。
短流程
20世纪90年代就开始向短流程发展,由于对短流程的认识不同,所以有两种不同的模式,即工艺短流程与机台设备短流程。
工艺短流程是将开清点由一开二清改为一开一清,形成一抓一开一混一清一梳的最短流程:机台数量的短流程是尽量减少机台数量。如瑞士立达公司把初期的B7/3型多仓混棉机和ERM1型第一精清棉机合并为一台M7/3型精清棉机。德国特吕茨勒公司将两台清棉机(RSK型机、RSN型机)改为一台三刺辊清棉机(CVTⅢ型机)。
在开清棉流程中增加一个开清点或提高打手辊筒的速度,都可以提高除杂效率和开松度,但也随之增加了短绒率和棉结。所以,开清工艺短流程的实质问题应该是尽量减少打击点,强化现有设备的开清作用,对原棉的开松和除杂能力进行合理分配。现在有两种方法:一种是加强后部清除作用,如德国特吕茨勒公司的CVTⅢ型高效清棉机,三个刺辊都装有预分梳板,可以提高开棉和除杂效率,除杂效率高可达80%;另一种是加强前部预开松能力,如立达公司的B1型单轴流开棉机,机幅增加到1600mm,棉花在机内回转次数由3次增加到6次,尘棒根数由30根增加到55根,除杂效率最高可达70%。