冶炼烧结机头电除尘设备改造。针对烧结机头电除尘器存在的问题,介绍了该除尘器本体结构改进情况和技术特点,以及除尘器投运后的技术状况、测试效果等。
一台3号75m2烧结机,年产入炉烧结矿60万吨。在烧结过程中会产生大量的粉尘,尤其是尾部及以下烧结过程中,污染是最严重的。为此,在1979年5月成立了40平方米的单室双电场静电除尘器,主要是针对3号烧结机尾,热屏和成品的其他部分返矿收集灰尘的来源。1992年3月在除尘器入口端加上一个电场3号电除尘器电场从单室双电场改为单室三电场。然而,由于机身结构,3-2,3-3电场的开发水平在70年代有的许多缺陷,需要加以改进和完善。同时,这两个农场经过18多年的经营,发生变形电晕丝断裂,撕裂阳极板,阴极和阳极命中的头,阳极和阴极振打清理不力等诸多问题,导致40平方米3号电除尘器除尘效率不高,不能满足生产工艺和环境保护的需要,一直威胁一烧3号烧结机的正常生产,因此它必须转型和改造。
技术原理
采用功率电子技术,将电除尘器交流电流转换为电压70KV以上,峰值电流4~6A,时间宽度低于20μS。采取一些电流脉冲控制方式,增加ESP的带电荷量,烟尘收集带电的能量增加移动速度,并减少无效的电能供应,提高除尘器的收集效率。
1.4影响电除尘器除尘效率的因素
导致多数电除尘器除尘效率不高的因素很多,而诸多因素又相互关联,简述为:1)电除尘器选型冒进2)电除尘器本体安装调试欠佳及验收不严3)运行参数偏离设计值4)供电控制不佳
1.5生产操作控制方面
1)目前烧结厂大多采用三班制,在原料成分不改变的情况下,三个班应尽量采用相同的操作参数,稳定工况。2)对降尘管、电除尘器下的灰斗,要按实际情况制定合理的放灰制度,减少放灰次数,且每次放灰应留下足够余量,减小双层卸灰阀的漏风。3)变形和极线的损坏要及时处理,对高压绝缘器件定期进行擦拭,对电场内的积块进行清除。
2、改造方案
2.1采用电磁锤振打顶技术,想法独特,结构创新
1、振打机构布置在除尘器顶部,其振打绝缘件朝上,省去了侧部振打机构在场内部所占的空间位置,使其在长度方向比常规电除尘器缩短2至3米,在同等设备长度下可增长电场长度。2、振打装置中运动部件只有电磁锤,且隔离于烟气之外,工作环境好,维修和保养时不停火,不进入内部电场,降低了维保工作者的劳动量,从而确保了除尘器工作时的安全。3、振打机理科学,清灰效果好,最大幅度地提高电场运行电压,从而提高除尘效率和整机可靠性。4、顶部振打的作用力方向与极板、极线的轴线方向相一致,不对阳极板、阴极线产生横向剪切力,构件使用寿命长,彻底解决了如侧部振打所造成的易断线、掉锤等问题,大大地提高了电除尘器的可靠性。
2.1.2实施方法。先后利用设备大修时间,对A线机头除尘极线、极板整体更换;气流分布梭,膨胀节更换;振打锤校正,阳极振打杆校正处理;锥形绝缘轴更换;顶部大梁支撑架检查变形校正脱焊或更换;电场漏风漏水位置处理;卸灰系统也用了有效的处理措施。对B线机头进行了极板极线的校正;振打锤校正,阳极振打杆校正处理;电场漏风漏水位置处理;卸灰系统也用了有效的处理措施。通过两次大修,从一定程度上提高了除尘电场内部构造的精确度,控制了漏风现象,提高了局部烟气温度,防止二次扬尘。
2.2与常规电除尘器相比,维护费用极低
BC型电除尘器结构优越易损件少,检修方便,维护费用低。
2.3完善的模拟电场
公司具有完善的模拟电场,所有高压硅整流设备和低压自动控制系统,都是通过模拟电场调试出厂,以确保向用户提供最优质的产品。
泊头市科铭环保设备有限公司
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