目前,在我国没有使用助磨剂的水泥中,熟料含量按65%的平均比例计算,在水泥生产中通过使用助磨剂平均少用10%的熟料(6.5个百分点)是可能的,这样每吨水泥可少用0.065吨熟料。如果按我国年产13.5亿吨水泥计算,可少用8775万吨熟料。按现有企业日产4000吨熟料的能耗标准要求,以可比综合煤耗每吨120千克标准煤、综合电耗每吨68千瓦时计算,每年减少熟料用煤1053万吨、用电59亿千瓦时,扣除等量混合材的烘干用煤耗和电耗,使用助磨剂的节能效果还是非常明显的。同样,若助磨剂不是用来减少水泥中的熟料而是提高粉磨效率,当提高台时产量10%时,按水泥综合电耗每吨37千瓦时计算,全年也可节电近50亿千瓦时。
在低碳环保生活的倡导下,如何在约束一些混合材的掺入,减少污染度,应该是我们将其列为重点要考量的因素。如今流行的液体助磨剂已经取代了之前的助磨剂,当属落日商品的粉体助磨剂已经在逐渐的淡出市场,整个水泥添加剂的行业也将遭受新的寒潮,但相关人员也表示:新标准的助磨剂亦是一种极具向阳的产品。发达国家已经开展了几十年,而我国则刚开始起步,因而要不断跟进,将水泥助磨增强剂的发挥到最环保、绿色的极.致化。
水泥助磨剂试用步骤:3、工业生产性试验,这种实验工作量较大,但非常必要。在球磨机运转稳定后,通过计算(如用固体助剂,计量设施较复杂)准确加入助磨剂后,观察球磨机提升机负荷是否加大,磨音变脆,球磨机的喂料量可以增加。如果没有这些表现,试验就不必进行下去。记录运行中的如下数据:球磨机喂料量、系统电耗、循环负荷、产品温度、各设备功率、产品细度及成品化学分析。球磨机急停后应进磨测量:料面高度、钢球与料面的相对高度、观测隔仓板、衬板、钢球表面与物料黏结状况,并取样品做筛析曲线。对球磨机运行的各种参数进行调整,以实现新的最.佳平衡。取样做掺加助磨剂后的水泥强度等各种性能的测试。4、综合评价使用助磨剂前后的经济效益,以决定使用某种助磨剂的可行性。