晋城市腾飞铸造有限公司创建于1993年,现致力于各种规格的高品质消失模球墨铸铁管件的研发和生产,主营产品包括有球墨铸铁管、球墨铸铁管件、给水球墨铸铁管,球墨铸管井盖、W1型柔性铸铁管等,我们是一家专业生产球墨铸铁管件厂家,球墨铸铁管件批发商,球墨铸铁管件供应商,以精良的设施,雄厚的技术力量,先进的科学管理体系为支撑。晋城市腾飞铸造有限公司,采用先进的真空消失模生产工艺,专业生产球墨铸铁管件。严格按ISO2531和GB/T13295标准生产DN80-DN1200mm的各种类型管件,年产量达8000余吨,并可以根据用户需要定做各种异型球墨铸铁管件、T型橡胶圈。重点销售河南,安徽,贵州,重庆,浙江,湖南,江苏,湖北,西藏,广西。
晋城市腾飞铸造有限公司——杭州球墨铸铁管批发、杭州球墨铸铁管加工,杭州球墨铸铁管厂家。
离心球墨铸铁管至今在世界上已成为上水管的材料,并且正逐渐推广应该用燃气管道系统中,其原因在于球墨铸铁管具有钢管的强度与所需的伸长率,但耐腐蚀性能是钢管的两倍以上。柔性接口可以有效地起到防振效果。
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拔管装置改进后效果
(1)改造后的拔管钳能够旋转,避免了在拔管过程中由于拔管旋转产生的扭矩容易使拔管钳变形,增加了拔管钳钳块与铸铁管承口端的摩擦力,提高了后期管模拔管节奏,降低了管模生产成本,加快了生产节奏。
(2)减少了拔管钳故障,设备故障月平均占离心机故障比例由16.7%降为6.35%,提高了机时产量,生产DN1000管时,由每小时生产6~7支提高到8~9支。后期管模得到充分利用,降低了管模成本。拔管钳能旋转拔管,减小了拔管张力,避免了因拔管钳张力过大造成铸管承口裂纹,提高了铸铁管承口端的质量。
(3)以生产DN300管子为例,如生产同样状态的管模,改造前拔管钳班产160支, 而通过拔管钳改造后,现在班产能可达210支,每班可提高50支,改造后月增产100 t,年可增产1200 t,生产节奏大幅提高,减少了延时管,产量和质量均得到提高,达到了预期效果
晋城市腾飞铸造有限公司主营球墨铸铁管、球墨铸铁管件、给水球墨铸铁管,球墨铸管井盖、W1型柔性铸铁管等产品。重点销售城市在晋城,河南,安徽,贵州,重庆,浙江,湖南,江苏,湖北,西藏,广西。是一家专业的球墨铸铁管件生产厂家,球墨铸铁管件批发商,球墨铸铁管件供应商。公司有专业的团队,为您打造废气处理方案,我们欢迎您的惠顾!球墨铸铁管管件是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级(球化率》80%),因而材料本身的机械性能得到了较好的改善,具有铁的本质、钢的性能。退火后的球墨铸铁管,其金相组织为铁素体加少量珠光体,机械性能良好,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。
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(1)拔管钳钳体不会旋转 因拔管钳不会旋转,在拔管过程中,管模和铸铁管还在不停旋转,拔管钳受到较大扭矩,容易使拔管钳支架在扭矩作用力下变形,故障率增高。
(2)后期管模难以拔管 管模内表面产龟裂纹,浇铸成形的铸管外表面凸出龟纹,铸管与管模间摩擦力增大,铸管冷却至暗红色(650 ℃左右),拔管钳没有足够大的张力拔出铸管,增大涨缩油缸压力时,容易把铸管承口撑坏,造成承口纵向裂纹。由于拔管慢,离心机生产节奏跟上不来,严重制约离心机的产能发挥。
(3)钳块易卡 拔管钳涨紧性能差,导致使用后期管模时拔管困难,造成生产不连续,工艺废品多。此外,由于现场环境,在拔管过程中出现大量的细沙粒,进入拔管钳导向块内,导致导向块磨损加剧,使拔管钳张开幅度较小,或经常出现卡钳块现象。
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提高球铁管的入炉温度 在生产过程中,充分利用上一工序结束时物料的余热是节约能源的一个重要途径。根据理论计算,球铁管加热到1000℃,在600℃入炉与25℃入炉相比吨管能耗降低320000kJ,可节约焦炉煤气约20m3或者重油8kg。铸管公司退火炉的退火能力约是现有离心机生产能力的2倍,为此采取了间歇式集中退火的办法。在退火炉管子上线时保证连续退火的前提下规定热管先入炉,缩短热管的传输时间,使半数管子的入炉温度由环境温度提高到600℃左右。从而提高了管子热送比率和入炉温度,节能效果显著。
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确定合理的加热温度和退火时间 球墨铸铁管的退火工艺要求退火温度不宜过高,退火时间也不宜过长,这对于节约能源以及减小球铁管的变形是很有利的。但是退火温度和退火时间是相互制约的,降低退火温度就要增加退火时间;缩短退火时间就要提高退火温度,否则就会大大降低球铁管的延伸率。针对这种情况,根据以往的经验,在满足退火工艺要求而又不使管子变形超差的条件下,确定了不同规格的球铁管在退火炉加热段的退火温度和退火时间。
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为适应当前生产不断加快的生产节奏及产品高质量的要求,针对上述存在的问题,经过现场观察、分析、论证,决定彻底改进拔管机结构。
改进拔管钳的固定方式 为解决离心浇注结束后,管模和铸铁管以管模速度旋转时,拔管钳经常出现被扭曲变现象,将拔管钳固定方式加以改进,采用旋转方式来解决,具体方法为:改进导向套筒结构,在导向套筒结构处设计旋转支撑,轴承采用单列圆锥滚子轴承相对安装。此外,在导杆端部增加轴承箱体,轴承采用双向推力球轴承,让拔管钳钳块、连接体、链片、弹簧板、钳体臂及钳轴等随同管模及铸铁管一同旋转,当离心铸管机浇铸完毕,管模和铸铁管还在旋转时,能伸入管子承口进行拔管,拔管钳导向杆不受扭力,减少了变形,延长了使用寿命。