电机定转子冲片毛刺过大的原因解析和防治方法(二)-先马机电3.毛刺的高度不齐
间隙过大或过小时,毛刺的高度增加,其中,间隙过大,产生高 而厚的三角毛刺间隙过小毛刺薄而高,产生二次剪切。
原因:间隙局部不一致。刃口的塌边引起局部偏差。由于模具偏心会导致毛刺高度有一半不一致 ,可分为模具安装不好,导 柱装配不好两种原因。导柱松动,或导柱导套,配合超差。冲床精度超差。
消除方法:
刃口局部磨损,或者由于淬火硬度差,局部产生塌边,毛刺根部 增大,故需进行研磨。
一 半 产生高而薄的毛刺,一半产生高而厚的毛刺,这是由于凸模 凹模不同心。如果是模具导柱装配不好的原 因,进行调整就可以 了。 但是如果每个行程中模芯位置都有改变的话,则是由于模具装配部分松 动,需要取出模芯加以坚固校正。
冲床精度不良,需调整冲床导轨间隙及滑块与工作台平行度。
大型电机转子离心铸铝工艺(二)-先马机电近来,东莞市先马机电有限公司为了满足市场需求,在满足性能要求的前提下,采用铸铝转子替代铜条转子。为保证大型电机制造质量,必须尽快完善大型电机转子离心铸铝制造工艺。结合1000kW-4P电机铜条转子改为铸铝转子,研讨了转子离心铸铝工艺。
1 结构
转子外径φ1030mm、端环外径φ1022mm、端环内径φ830mm、端环厚120mm、轴孔φ590 mm,铁心长1100mm,转子总重3.6T,其中铝水净重426kg。转子装夹高度尺寸为1700mm。
4.剪切面断面某处出现大毛刺
原因:
间隙整体偏小,并且凹模刃口某处出现塌角或缺口。凹模后角出现倒锥度。凹模孔精加工困难,有粗糙面。
消除方法:
调整间隙,修磨刃口。去除由于反复碰撞而产生的凹模侧壁光亮部分。修磨模孔垂直壁接触斑点严重部分。
总之,通过以上分析可知,一旦冲片毛刺增大,首先观察毛刺形 状,针对毛刺形 状,结合模具使用状况对引起毛刺增大的原因分 析研究,然后合理进行调整模具或紧固模具、研磨等,以达到消除 毛刺到图纸要求范围。提高冲片质量,延长模具的寿命。