1、问题的提出:济南锅炉集团生产的循环流化床锅炉放渣管采用Φ159耐热钢管,由于布风水冷壁让管的布置,在放渣管为中心的直径450mm范围内没有风帽,防止放渣管局部结焦,在管内有4根φ8的小管与风室相联通,实际使用时影响放渣的通畅,大部分用户将4根小管去掉,这样由于放渣管局部流化不良,容易其在顶部结焦影响正常放渣,影响锅炉安全运行。
2、改造方案:
新型放渣管风帽结构如下图:采用由稀土高铬镍氮耐热铸钢制造,耐高温性能良好。
安装说明:将原放渣管上部500mm割除,原放渣管穿过的布风板孔加大到185mm,将新型放渣管风帽代替以上割除的部分放渣管,焊接浇注好即可(如下图)。
原理说明:件1和件2之间有8mm的间隙,风室里的风穿过该间隙从12个φ6mm小孔喷出,起到流化的作用,从而防止放渣管局部结焦。