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在水泥生产线热工测定中,水泥回转窑次风温的测量一直是困扰热工测定的难题之一。实测出的二次风温从700~1250℃不等,与实际窑系统和冷却机的热平衡很难吻合,实际测量与热平衡的误差通常在100℃左右,有时偏高,有时偏低。而人们常常把这误差归结于高温气流的测温误差,虽然在测量中按标准规定采用抽气热电偶测温,但测量精度仍然不能满足实际需要,而被迫用热平衡值来代替实测值。
就系统热平衡而言,需要测定截面上的热流分布,以确定穿过系统界面的热量。而测量截面的热流分布实际上非常困难,通常需要测量平均温度和平均流速来确定。确定回转窑平均温度需测定断面上的温度分布,测量平均速度要求测点的风速分布不能太复杂,这对实际测点位置的选择提出了要求,尽量远离弯头和变径等引起流场复杂变化的部件,以使测量得到简化。而实际系统要满足上述要求是比较困难的,这是二次风温测量中误差的一个重要来源。
1)磨机振动
煤磨带负荷试车前,原煤预均化堆场已储存原煤约5000t。因堆放时间较长,原煤比较干燥,流动性好,料层铺不起来,当磨辊加压时,磨机便产生巨大振动,无法正常生产,虽然采取降低入磨温度等措施,效果也不明显。而粉磨水分为8%左右的新进厂原煤时,料层稳定在60mm左右,磨机运行稳定,振动幅度较小。由于该立磨没有磨内喷水装置,而预均化堆场内的原煤一旦堆成也无法搭配使用。后来,在入磨皮带上加设一根喷水管,遇到比较干燥的原煤便喷水,使入磨原煤保持一定的水分,稳定料层,磨机运行正常。
2)选粉机不能正常启动
煤磨投产半个月左右,停机重新启动时,选粉机不能正常启动,需要人工盘动选粉机电动机,带动选粉机转动几圈,才能启动。在设备检修期间,把选粉机解体后,发现立轴与保护套筒间充满了煤粉,使选粉机不能正常转动。该煤磨设计了一台9-19№6A密封风机提供高压风对磨辊轴承、磨盘和选粉机进行密封。现场测试,即使选粉机密封风管路阀门全部打开,选粉机立轴和保护套筒间风量仍明显偏弱,这是造成煤粉进入立轴与保护套筒之间的主要原因。,于是在原来密封风机管路上并联一台9-19No.5A离心通风机,密封风量明显增大。根据实践,将选粉机密封风管路阀门由全开降低到60%,此时密封风量适宜,没有再出现选粉机不能正常启动现象。
3)煤磨袋除尘器有“冒烟”现象
带负荷试车期间,发现烟囱有“冒烟”现象。经检查,发现进气和出气通道之间的隔板有缝隙,导致含尘气体直接进入净气室。进行焊补后,系统恢复正常。
通过T-sepax三分离选粉机在Ф3.2大磨机上改造过程可以看出,T-sepax三分离选粉机完全可以取代O-sepa选粉机,成为大型磨机圈流粉磨系统的选择目标,它不但可以省去的O-sepa选粉机高昂的袋除尘器的投资费用,而且选粉效率较O-sepa选粉机有过之而无不及,设备的运转率也有明显提高,具有投资省、运行费用低的特点。因此大磨机通过开流改造为圈流,配套高效选粉机,磨机的产量提高将比小磨机更加明显,尤其在生产高比表面积的水泥时,其优越性更明显。
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