我们公司有机械 纺织设备和器材 等产品。集研究、开发、生产为一体,技术力量雄厚,其中高、中级的职称的工程技术人员占全体职员工的30%以上,各种 专业配套设备齐全,生产工艺先进,具有完善的质量保障体系,产品质量严格把关,精益求精,产品合格率100%。多年来 在科技人员的不断努力下,集众家之长,精心研制机械产品,各项技术指标,优先于国家标准,在同行业中名列前茅。我们公司以诚挚的心,优质的产品,全方位的服务,合理的价格,欢迎各界朋友光临。
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粗纱假捻器是纺纱中的一个重要元件。粗纱假捻器的安装质量关系到粗纱质量和粗纱机的工作效率。粗纱假捻器安装质量差会造成粗纱飘带断头、纱疵多。我公司有11台A453E型、A453F型粗纱机,加装有多种型号的假捻器,可是假捻效果都不理想,为此,我们选择了高效假捻器,效果较好,但是高效假捻器的安装较困难,先是用粘合剂胶粘,结果表面不光洁、易挂花、同心度差,容易断头,容易脱落,造成消耗费用高,更换不方便,给正常纺纱和设备管理带来不便。为了解决这一问题,我们对粗纱锭翼的中管头进行了改造。其具体措施是将粗纱锭翼中管拆下,在头端车削沟槽(沟槽深0.6mm,宽2mm)、滚花,增大中管头和高效假捻器的摩擦因素,使中管头和假捻器配合更加牢靠,如图1所示。为了提高其光洁度,将加工好的中管头用细砂纸进行抛光处理后,再安装在粗纱锭翼上,然后装上假捻器即可投入使用改造后经过一年多的生产实践证明,效果良好,安装方便,消除了同心度差和假捻器易脱落等问题,降低了消耗,产品质量明显提高。粗纱伸长合格率由原来的12.2%增至34.5%,断头率由原来的11.4根/百锭·h降至11.2根/百锭,h,粗纱萨氏条干由原来的29.6%降为26.7%。
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假捻器是由假捻装置、加压气管构成的,其特征在于假捻器由导气喷咀支架杆(1)、重叠盖板导丝器支杆(6)、外盖板导丝器(2)、内盖板导丝器(3)、后挡风尘板(5)、前透明挡风尘板(8)、支架堵板(7)、底座板(10)、喷咀(9)组成的; 外盖板导丝器(2)与内盖板导丝器(3)重叠连接后形成的重叠盖板导丝器(4); 导气喷咀支架杆(1)是一根长圆管,长圆管的一侧制成平面(11),在此平面(11)上均匀设有24个圆孔(12),每一个圆孔(12)内可放置一个喷咀(9),长圆管的一端可插入支架堵板(7)的圆孔(23)中,长圆管的管内是通气管(33),其端头上可与加压气管连接,长圆管另一端是封闭的,封闭端设有3个以120°角分设的螺孔(13); 重叠盖板导丝器支杆(6)是一根长圆杆,长圆杆的一个侧面制成平面(14),在平面(14)上均匀设置5个螺孔(15); 内盖板导丝器(3)是一块长板条,长板条的一边均匀设有23个齿(16),齿(16)的两侧均设有缝隙(17),共有24条缝隙(17);长板条的另一边设有5个螺孔(18),在5个螺孔(18)的里侧均匀设置3个长槽孔(19); 外盖板导丝器(2)是一条比内盖板导丝器(3)板条略短的长板条,其一边均匀设置24条缝隙(20),此缝隙(20)比内盖板导丝器(3)上的24条缝隙(17)略宽,相邻两条缝隙(17)与相邻两条缝隙(20)的间距是相等的,使内盖板导丝器(3)与外盖板导丝器(2)重叠连接后,内盖板导丝器(3)与外盖板导丝器(2)上的缝隙(17)与缝隙(20)是可以重合的,在外盖板导丝器(2)板条的另一边均匀设置3个螺孔(21); 支架堵板(7)是设在导气喷咀支架杆(1)一端的挡板,支架堵板(7)上设有与导气喷咀支架杆(1)的位置相同的以120°角分设的3个螺孔(23),和重叠盖板导丝支杆(4)的直径相近的圆孔(24); 底座板(10)是一块具有四个长槽孔(25)的底板,上设导气喷咀支架杆(1)、重叠盖板导丝器支杆(6)的插入圆孔和挡风尘板(5)、(8)的挡风尘板支杆(34)的插入圆孔(35)、(36)。
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