假捻器是影响粗纱机纺纱质量及效率的重要零件之一,瑞豪假捻器表面摩擦系数大、耐磨、假捻效果好、使用寿命长、品种规格多,适应各型粗纱机及不同纺纱工艺要求使用
原分体式假捻器轴承的芯轴一般采用45钢等材料,改进后芯轴采用GCr15材料,并且新型芯轴结构形式综合原标准轴承内圈和原芯轴作用,将双沟同时磨于芯轴上;同时外圈采用整体式结构,将双沟同时磨于同一个外圈孔内。
另外,产品外圈、芯轴外圈的磨加工等技术都要求尽可能在生产中一次性加工完成,替代了两套标准轴承分别加工的过程,保证了产品尺寸及精度的一致性,减少了产品零件数,降低了轴承在成套假捻器中的装配难度,从而降低了生产成本,可更好地应用于假捻器。
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2016年是假捻器行业发展过程中非常关键的一年,首先,从外部宏观环境来讲,影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式,严格的节能减排对假捻器行业的发展都产生了深刻的影响,另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响;从企业内部来讲,产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题,都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。
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粗纱假捻器是纺纱中的一个重要元件。粗纱假捻器的安装质量关系到粗纱质量和粗纱机的工作效率。粗纱假捻器安装质量差会造成粗纱飘带断头、纱疵多。我公司有11台A453E型、A453F型粗纱机,加装有多种型号的假捻器,可是假捻效果都不理想,为此,我们选择了高效假捻器,效果较好,但是高效假捻器的安装较困难,先是用粘合剂胶粘,结果表面不光洁、易挂花、同心度差,容易断头,容易脱落,造成消耗费用高,更换不方便,给正常纺纱和设备管理带来不便。为了解决这一问题,我们对粗纱锭翼的中管头进行了改造。其具体措施是将粗纱锭翼中管拆下,在头端车削沟槽(沟槽深0.6mm,宽2mm)、滚花,增大中管头和高效假捻器的摩擦因素,使中管头和假捻器配合更加牢靠,如图1所示。为了提高其光洁度,将加工好的中管头用细砂纸进行抛光处理后,再安装在粗纱锭翼上,然后装上假捻器即可投入使用改造后经过一年多的生产实践证明,效果良好,安装方便,消除了同心度差和假捻器易脱落等问题,降低了消耗,产品质量明显提高。粗纱伸长合格率由原来的12.2%增至34.5%,断头率由原来的11.4根/百锭·h降至11.2根/百锭,h,粗纱萨氏条干由原来的29.6%降为26.7%。
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