螺杆压缩机的理论排气量取决于齿间容积、齿数和转速。齿间容积由转子的几何尺寸决定。对于压缩机,实际排气量小于理论排气量可能的原因有:
1)泄漏。转子之间及转子与外壳之间在运转时是不接触的,保持有一定的间隙,因此就会产生气体泄漏。压力升高后的气体通过间隙向吸气管道及正在吸气的啮槽泄漏时,将使排气量减小。为了减少泄漏量,在从动转子的齿顶做有密封齿,主动转子的齿根开有密封槽,端面也加工有环状或条状的密封齿。如果这些密封线磨损,将使泄漏量增加,排气量减少;
2)吸气状态。螺杆式压缩机是容积型压缩机,吸气体积不变。当吸气温度升高,或吸气管路阻力过大而使吸入压力降低时,气体的密度减小,相应地会减少气体的实际排气量;
3)冷却效果。气体在压缩过程中温度会升高,转子与机壳的温度也相应升高,所以在吸气过程中,气体会受到转子和机壳的加热而膨胀,因此相应地会减少吸气量。螺杆式空气压缩机的转子中有的采用了油冷却,机壳用水冷却,其目的之一就是为了降低其温度。当冷却效果不好时,温度则升高,排气量便会减少;
4)转速。螺杆压缩机的排气量与转速成正比,而转速往往会随电网的电压、频率而变化。当电压降低(对异步电动机)或频率降低时,转速将下降,使气量减少。
空气压缩机组成结构
1::油循环系统在启动前,首先启动油泵控制系统,油泵控制系统启动后保证空压机各润滑部件润滑良好,同时油泵控制系统可通过内置的温控阀来调节内部油压和油温,以满足系统需要。
2:气路循环系统空气压缩机(20张)压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却(水走管内,气走管外,中冷器的水流量要求为110m/h)之后进入二级压缩系统,为避免系统中的气体倒入压缩腔内(避免带压起动)在压缩机的排气管道安装有一只悬挂全启式止回阀,压缩机排出的气体推开止回阀进入排气消声器,然后进入一级后冷器,二级后冷器,再进入排气主管道。
螺杆压缩机的漏油故障不太容易发现,因为螺杆压缩机一般是箱体封闭式结构,机械部分均在箱体里,油路系统自然也在箱体里。在正常运行过程中,螺杆压缩机的油位也在箱体里,日常巡检观察不到油位的变化情况。即使打开箱盖,油位窗也不清楚,因为油位在运行过程中刻度也不准确,容易给螺杆压缩机的油位变化情况造成误判。
螺杆压缩机的漏油点很多,在整个油路系统,只要有连接的地方均有出现漏油的可能。漏油的现象也有多种,一种是渗油,漏油很慢;一种是漏油,速度较快;另一种是喷油,几乎瞬间就喷完了。无论是哪种,发现起来都需要过程。但是,如果遇到喷油故障,很快就会出现停机现象,有的还会造成压缩机严重损害。
油路系统是螺杆压缩机的一个重要系统,也是大多数机械设备的主要系统。在螺杆压缩机里,油路系统的作用主要是供应压缩机的机头润滑。螺杆压缩机和活塞压缩机的油路系统有所不同,其作用虽然都是润滑,但效果却有所不同。活塞机大多用的是19#润滑油,造价不高,消耗较大,因为一部分油随着压缩风被带走。而螺杆压缩机则正好相反,螺杆压缩机使用的润滑油造价较高,一般都在80#左右,由于采用的是密闭循环式供油系统,油被风带走的量微乎其微。由于是自循环系统,压缩机润滑油在润滑过程中,使用完之后,经过回收,再次参与润滑,使润滑油反复使用,很少损失,能够有效的充分运用润滑油的效能,再加上螺杆压缩机的润滑油标号较高,润滑效果自然要好。尽管如此,螺杆压缩机的油路系统也不是不出故障,其中,漏油就是故障之一。
一、漏油原因分析
前面我们说过,螺杆压缩机油路漏油有三种现象:一种是渗油,一种是滴油,另一种是喷油。渗油的原因很简单,一般是连接部位连接不紧密,在一定压力下会在薄弱环节出现细微的渗漏。如果发现及时,维修到位,不会出现大的故障。但若是渗油时间长了,也会因小病酿成大祸。因此,也不能掉以轻心。发现渗油之后,想办法查找其渗油的原因,如果有其它原因,应及时排除。轻微的渗油现象不太容易被发现,有时现场灰尘会将渗油处掩盖,甚至是长期不会造成进一步的泄露。
第二种情况,也就是滴油现象出现时,也不太容易及时被发现,因为螺杆压缩机是箱体结构,一般情况处于密封状态。螺杆压缩机是高噪声设备,用箱体密闭除了美观外,主要是能够降低一定的噪声,减少对运行人员的人身伤害。但是,在箱体密闭情况下运行,有时不能及时发现螺杆压缩机的滴油现象,即使是敞开一部分机箱的门,也不易及时的发现滴油,因为机箱里的光线在有些角落比较暗淡,等能发现的时候,滴油量已经很大了。有的流到机箱外边,这时才容易被人发现。
螺杆压缩机漏油如渗油、滴油这类现象,一般都是连接部位不严密或有压力增加造成的。如果原因如此简单的话,对渗漏点进行紧固就可以了,但是要有其它深层次的原因,有可能会出现新的隐患,应引起注意。
说到喷油,笔者所在企业近日就出现过一次这样的故障。润滑油大量喷出,造成螺杆压缩机停机。机箱底板全是油,还有一些油沿着机箱底部的缝隙渗了出来,当时发现及时,紧急停车,没有给设备造成更大的损失,但是启动备用设备需要缓冲时间,耽误了半个小时,尽管属于正常现象,但是必定对生产造成损失。
出现这次故障的原因是螺杆压缩机的油冷却器堵塞,油冷却器堵塞是螺杆压缩机的常见故障,运行三年以上的螺杆压缩机,很多都会出现这种现象,个别的还会导致螺杆压缩机的提前报废。油冷却器堵塞的主要原因是循环水内含有杂质,遇到高温结成水垢,将油冷却器的细铜管堵塞,使油无法通过油冷却器,从而出现这种现象。
二、漏油的处理
漏油故障分三种:渗油、滴油和喷油,对于这三种情况要根据不同的现象做出不同的处理。
在渗油情况下,其原因如果不是设备由更复杂的因素引起,而只是由于连接部分松动或紧固不好或压力增大等因素引起,可以在停机状态下,将连接部位紧固一下即可。
在滴油情况下,其处理方式和渗油基本相同,可以参照渗油的处理方法进行。但是,如果有深层次的原因,一定要根据深层次的原因把隐患排除后再进行处理。
在喷油情况下,一般是因为螺杆压缩机的油冷却器堵塞所致,处理这种故障,其主要手段就是疏通油冷却器。其方法是先将油冷却器的芯子取出来,放在铁槽子里,将水加满,水中放入除垢剂,浸泡1~3天,然后将冷却器芯取出,用柔软的铜丝将冷却器芯里的水垢一根一根的疏通开。
在将冷却器芯疏通的同时,对整个油路系统进行清理。其做法是将油路系统用管件与清洗泵车连接,形成一个自循环系统。我们所用清洗泵车是一个一米多见方的铁箱体,装有能推动的小车轮子,可以将箱体自由移动,用的时候推到压缩机前。设有加压水泵,还有电加热器,将除垢剂倒入铁槽中的水中,开动水泵,除垢剂在油路系统开始循环,经过1~3天的浸泡,将油路系统的污垢清理干净。
三、漏油故