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新型导料槽在结构上进行了很大地改进,在很大程度上避免了上述导料槽的缺陷,同时增加了导料槽的整体强度,延长了导料槽的使用寿命,提高了整个输送系统运行的可靠性。
首先,新型导料槽在结构上进行了很大的改进,在很大程度上避免了上述导料槽的缺陷,同时增加了导料槽的整体强度,延长了导料槽的使用寿命,提高了整个输送系统运行的可靠性。新型导料槽将其侧板设计成折线形,侧板的上段为铅直线型,下段为外弯折线并与槽型胶带面正交,这样的结构不仅整体强度高、耐磨损、耐冲击、不变形,而且增大了物料在导料槽内的回流面积,有效的解决了因挤压造成的导料槽下沉和下口外张情况,从而形成稳定稳定的物料形状,避免了撒料现象的产生,减少了对环境的污染。
其次,新型导料槽的下侧板与胶带垂直接触处设置聚氨酯橡胶密封板,该密封板采用嵌入式倒刺设计,带倒刺的聚氨酯橡胶密封嵌入带有倒刺的不锈钢板凹槽中,不锈钢板槽中的倒刺将聚氨酯橡胶密封板牢牢地卡住,使聚氨酯橡胶密封板固定贴合在下侧板外侧,这种结构比契形销结构更易于更换和上下调整并且容易锁定、坚固可靠,有效地解决了契形销结构振动回松导致的密封失效情况,避免了密封板的过度磨损,提高了导料槽的密封效果,延长了密封板的更换周期,减少了停机次数和时间,提高了输送机的整体经济效益。
新型导料槽最突出的改进就是在其两侧装设有调整挡板。调整挡板与物料接触的内表面装有耐磨衬板,在料流落至输送带表面的过程中,调整挡板承受因物料冲击产生的侧向压力,从而减小了料流对导料槽本体的冲击,增加了导料槽的稳定性。此外,由于增设了调整挡板结构,新型导料槽还可设置于上游输送机漏斗布置空间不足,溜槽上无法设置调整挡板的输送机上,既弥补了空间不足的缺陷,解除了漏斗布置难题,又降低了成本。
综上所诉,新型导料槽的设计有效的改进了导料槽的使用缺陷,同时其结构更加强固,密封性能更高,约束集中物料的作用也发挥的很大,这种改进设计是成功的,它对带式输送机顺利、可靠、经济的运行有非常重大的意义。