改造工艺流程
1
、主流程:将吹风气中压锅炉生产的约
1.2MPa
饱和蒸汽(保留原中压锅炉
蒸汽出口工艺流程不动)
,经管道式蒸汽分离器(新增)除水后,引入前置蒸汽
过热器(配套设置近路)
,
将饱和蒸汽加热为不低于
260
℃的过热蒸汽,然后通过
1
台功热电联产汽轮机拖动
2#
造气风机
(
450KW
)
作功后,
蒸汽压力降至
0.08
MPa
,
蒸汽温度降为
180
℃左右,直接并入造气入炉低压蒸汽管网(东系统入炉蒸汽缓
冲罐)
,供造气工序生产自用。
汽轮机拖动造气风机节能技改实施方案
为综合高效回收吹风气中压锅炉减压蒸汽损失能量,经过多方论证,结合造
气工序装置现状,制定造气风机汽轮机拖动节能技术方案。
一、造气系统现状
公司现有
8
台造气炉,
七开一备,
分为两套制气系统,
三台造气空气鼓风机,
两开一备,可以配套满足
12
万吨
/
年合成氨生产能力。吹风气中压锅炉可以生产
10-15T/H
饱和蒸汽(
1.2MPa
以上)
,经蒸汽调节阀节流减压后,降压至
0.08MPa
(表压)后并入两台造气入炉蒸汽缓冲罐后供造气炉制气,因吹风气系统未设置
前置蒸汽过热器,使造气炉入炉蒸汽品质较差,一定程度制约了造气高效生产
一、 节能原理与效益
1、原理
热电、热力系统电站在正常运行过程中,必须对锅炉给水进行除氧。目前,绝大多数中小热电企业锅炉的给水除氧都是采用常压热力除氧。当锅炉给水量大,给水温度较低时,除氧用汽量很大。常规的设计系统,大量的蒸汽往往直接来自公共蒸汽母管,压力多为1.0Mpa,这种蒸汽品质很高,直接用于除氧是极大的浪费。如果改变工艺流程,让1.0Mpa的蒸汽先进小汽轮机做功,然后利用排汽除氧。除氧系统无需改变,而汽轮机的功率是‘白拣’的,由此省去了水泵的电动机,这就是节能之所在。