FANUC数控直流主轴驱动系统的故障诊断
1.主轴电机不转 引起主轴不转的原因主要有: 印制电路板不良或表面太脏。 触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生。 主轴电动机动力线断线或电动机与主轴驱动器连接不良。 机械联接脱落,如高/低档齿轮切换用的离合器啮合不良。 机床负载太大。 控制信号未满足主轴旋转的条件,如转向信号、速度给定电压未输入。 2.电动机转速异常或转速不稳定 引起电动机转速异常或转速不稳定的原因有: D/A转换器故障。 测速发电动断线或测速机不良。 速度指令电压不良。 电动机不良,如:励磁丧失等。 电动机负荷过重。 驱动器不良。 3.主轴电动机振动或噪声太大 引起主轴电动机振动或噪声太大故障的原因有: 电源缺相或电源电压不正常。 驱动器上的电源开关设定错误(如:50/60Hz切换开关设定错误等 驱动器上的增益调整电路或颤动调整电路的调整不当。 电流反馈回路调整不当。 三相电源相序不正确。 电动机轴承存在故障。 主轴齿轮啮合不良或主轴负载太大。 4.发生过流报警 引起过流报警可能的原因有: 驱动器电流极限设定错误。 触发电路的同步触发脉冲不正确。 主轴电动机的电枢线圈内部存在局部短路。 驱动器的+15V控制电源存在故障。 5.速度变差过大 引起速度偏差的原因有: 机床切削负荷太重。 速度调节器或测速反馈回路的设定调节不当。 主轴负载过大、机械传动系统不良或制动器未松开。 电流调节器或电流反馈回路的设定调节不当。 6.熔断器熔丝熔断 引起熔断器熔丝熔断的原因主要有: 驱动器控制印制电路板不良(此时,通常驱动器的报警指示灯LED l亮)。 电动机不良,如:电枢线短路、电枢绕组短路或局部短路,电枢线对地短路等等。 测速发电机不良(此时,通常驱动器的报警指示灯LED l亮)。 输入电源相序不正确(此时,通常驱动器的报警指示灯LED3亮)。 输入电源存在缺相。 7.热继电器保护 这时驱动器的LED4灯亮,表示电动机存在过载。 8.电动机过热 这时驱动器的LED4灯亮,表示电动机连续过载,导致电动机温升超过。 9.过电压吸收器烧坏 通常情况下,它是由于外加电压过高或瞬间电网电压干扰引起的。 10.运转停止 这时驱动器的LED5灯亮,可能的原因有电源电压太低、控制电源存在故障等。 11.LED2灯亮 驱动器的LED2灯亮,表示主电动机励磁丧失,可能的原因是励磁断线、励磁回路不良等。 12.速度达不到最GAO转速 引起电动机速度达不到最gao转速的原因主要有: 电动机励磁电流调整过大。 励磁控制回路存在不良。 晶闸管整流部分太脏,造成直流母线电压过低或绝缘性能降低。 13.主轴在加/减速时工作不正常 造成此故障的原因主要有以下几种: 电动机加/减速电流极限设定、调整不当。 电流反馈回路设定、调整不当。 加/减速回路时间常数设定不当或电动机/负载间的惯量不匹配。 机械传动系统不良。 14.电动机电刷磨损严重或电刷上面有划痕 造成电动机电刷磨损严重或电刷面上有划痕的原因有: 主轴电动机连续长时间过载工作。 主轴电动机换向器表面太脏或有伤痕。 电刷上有切削液进入。 驱动器控制回路的设定、调整不当。
FANUC模拟式交流主轴驱动系统的维修工作量相对于直流驱动要小得多,通常可以通过驱动器上的指示灯状态进行故障诊断分析,以判断故障原因。
1.电源指示灯PIL不亮的故障诊断
A06B-10(ac model1-40)系列交流主轴电动机与A06B-6044系列交流主轴驱动器配套组成的模拟式交流主轴驱动系统系列产品,在主轴驱动器(A06B-6044)上设有1只发光二极管PIL(绿),用于指示驱动器电源。这一指示灯在正常工作状态下应一直保持“亮”的状态,若驱动器上的电源指示灯PL不亮,其原因主要有以下几种:
◆驱动器无电源输入。应检查驱动器电源输入端R、S、T的电压偏差是否在额定电压的-15%-+10%范围。
◆驱动器电源输入熔断器中,有部分存在熔断。
◆驱动器的控制板上有熔断器熔断。
◆驱动器的连接器存在连接不良。
◆驱动器控制板不良。
2.运行过程中出现噪声和振动的故障诊断
若主轴电动机在加/减速过程中出现不正常的噪声与振动,则应进行如下检查。
第yi步,检查再生回路的F5、F6熔断器是否熔断,晶体管模块TM7和TM8的C-E极之间是否短路。
第二步,确认反馈回路电压TSA(CH20端)和ER(CH28端)信号是否有异常,如有异常进行第四步检查,否则执行第三步。
第三步,在电动机旋转过程中立即拔下CN2插头,并观察电动机是否有异常噪声。如有,则说明机床机械部分存在故障,否则说明主轴驱动单元控制部分不良。
第四步,检查振动周期是否与速度有关,如无关则应进行第五步检查,如有关,则可能的原因有
◆主轴电动机与主轴之间的齿轮传动比不合适。
◆主轴电动机的脉冲编码器不良。
◆主轴电动机不良。
◆主轴机械传动系统不良。
第五步,确认脉冲编码器反馈测量端(CH7)的波形占空比是否为1:1,如是,则可能是控制板不良或机械有故障;否则可能是电位器Rv18、HV19调整不当或脉冲编码器故障
3.电动机不转或旋转异常的故障诊断
当出现主电动机不转或旋转异常的现象时,应根据以下步骤进行分析检查。
第yi步,如果有报警指示灯亮,则按报警hao作相应的处理。
第二步,检查CHI端的ⅤCMD指令是否正常,如果正常,则执行第三步;如果不正常,则应检查CNC的速度给定S模拟量输出。若CNC的S模拟量输出正常,则可能是驱动器的S模拟量接收回路不良;若CNC无S模拟量输出,则应检查CNC及CNC与驱动器的连接。
第三步,确认是否有定向准停信号存在。如无,则执行第四步;如有,则取消定向准停信号。
第四步,在测量端CH3检查VCMD指令是否正确,如正确,则可能是速度调节器控制回路不良或伺服驱动器故障,如不正确,则可能的原因有:
◆无正、反转指令信号(SFR、SRV)输入
◆驱动器设定端S2设定不正确。◆速度调节器调整不良。
◆主轴定向准停控制用的磁传感器安装不良。
4.根据驱动器报警显示的故障诊断
FANUC模拟式交流主轴驱动器(AO6B-6044)上有4只发光二极管,专门用于显示驱动器报警,它们从右至左分别代表16进制的1、2、4、8,根据以上4只发光二极管的显示,可以组成相应的报警hao,报警hao对应的内容与引起报警的原因见文章《FANUC模拟交流主轴驱动器报警诊断表》。
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