大型电机转子离心铸铝工装设计(二)-先马机电(c)排气槽的设计:下模是铝水最后到达的部位,排气槽设计是否合理直接影响下端环质量。该台电机排气槽数量确定为20个,宽度20mm,深2mm,并且排气槽角度沿离心机旋转方向与成中心线成30°角,经实际应用排气效果好。
(d)溢流槽:根据生产实际经验,在下模内端环处除开排气槽外,开适当的溢流槽对解决2P转子厚端环缩孔问题作用很大,一般溢流槽的深度为2.5mm~3mm厚度比较合适。
玩转电机转子离心应力分析(二)-先马机电从电磁方面来讲,内置式转子电机也有他独特的优势,从永磁电机的电磁转矩公式:
可以看出,内置式电机由于d、q轴的不对称(凸极比)可以产生磁阻转矩,有利于提升电机的功率密度。其中,内置式转子磁桥的宽度是影响电机凸极比的首要因数,减小磁桥厚度有利于提升电机的凸极比,但是减小磁桥厚度会增加磁桥位置的离心应力,应力过大转子磁桥会断裂,这里需要一个平衡。
二、维修方法
(一)简易处理方法
简易处理方法的原则是让轴承内套与轴配合紧密,可用样冲于轴颈圆周均匀打出若干小孔眼,靠小孔眼边缘的凸超部分增大轴颈尺寸,此法仅可作为一时应急措施,一般不宜采用。
(二)焊接修复方法
一般电机转子轴为碳钢材质,选用碳钢焊条进行焊补修复即可。焊接前测量转子轴头偏移量为0.03mm左右,并记录原始数据。焊接时将转子放于平整地面上,轴承位处用细砂纸将杂物打磨干净。焊接时用对称平衡式复焊法对称焊接,焊完一道后,在对面焊第二道,即图中1、2、3、4、5、……的顺序焊接,选用φ3.2mm的碳钢焊条,用直流焊机正接法。电流调到130A左右,采用小电流、快速焊接。每次焊10mm~25mm后,立即用两磅的尖锤轻敲焊缝,释放应力。待焊缝冷却到60℃左右,再进行下一道焊接。边焊边检查转子轴的变形情况。
总长100mm~150mm的焊缝,大约用4h焊完。焊补工作完成后,将转子自然冷却至常温,然后上车床进行加工,轴承位处视轴径粗细,过盈0.02mm~0.03mm,数小时后重新组装试车,电机水平振动131μm,运行平稳,未见异常。
经过多次维修实践,发现如果轴承位磨损严重,焊补加工后,轴的强度将会降低,运转过程中如果负荷突增,曾出现过轴断裂的情况,但是多数轴进行修复后能够达到使用要求。我们的维修方法看似“落后”,但是却非常实用,它能在较短的时间内,用较经济的方法解决问题,保障生产正常进行。