伺服电机更换轴承方法步骤
有些伺服电机用了几年后轴承在高速运行时会发出较大的噪声,为了不影响后盖内的光电编码器的正常工作,应提前作好更换轴承的工作,以防故障的进一步扩大,因为编码器是十分精密而昂贵的。拆换轴承的正确方法如下:
一:打开后盖,首先用记号笔画好轴与电机外壳,编码器活动底座与与轴,编码器活动底座可活动定位圈与电机外壳的定位线共三条
二:松开编码器底座与电机的两颗固定螺丝,旋开编码器与轴的连接螺丝,对于圆锥形连接轴,因连接处较紧,此时可用锤子敲击插入编码器与电机侧面的厚螺丝刀(因螺丝刀插入越深厚度越大)即可把整个编码器顶出,注意螺丝刀插入的位置,不要把编码器搞坏了,敲的时候不要用力过大,当心不要让编码器掉到地下,会摔坏的。对于用柱头螺丝固定的则首先要旋开柱头螺丝,接下来用手直接拿出来即可。
三:拆下编码器后你就可以按一般电机的方法拆卸电机的两个端盖,很简单,首先取出皮带轮,然后旋掉两面的各四个固紧螺丝,用锤子均匀往外敲击端盖即可把盖子拆下,后盖则可以用撞击前轴端面的办法顶出一条大缝来,
四:用拉马拉出损坏的轴承,并更换新的同型号同尺寸轴承。
五:把定子装回电机,按反顺序装好电机端盖,装回皮带轮
六:按记号笔所做的原来的定位线装回编码器。
雷煜自动化科技有限公司专业提供伺服电机故障维修:
磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大,刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对,编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂,轴断裂、齿轮槽磨损等。
FANUC数控直流主轴驱动系统的故障诊断
1.主轴电机不转 引起主轴不转的原因主要有: 印制电路板不良或表面太脏。 触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生。 主轴电动机动力线断线或电动机与主轴驱动器连接不良。 机械联接脱落,如高/低档齿轮切换用的离合器啮合不良。 机床负载太大。 控制信号未满足主轴旋转的条件,如转向信号、速度给定电压未输入。 2.电动机转速异常或转速不稳定 引起电动机转速异常或转速不稳定的原因有: D/A转换器故障。 测速发电动断线或测速机不良。 速度指令电压不良。 电动机不良,如:励磁丧失等。 电动机负荷过重。 驱动器不良。 3.主轴电动机振动或噪声太大 引起主轴电动机振动或噪声太大故障的原因有: 电源缺相或电源电压不正常。 驱动器上的电源开关设定错误(如:50/60Hz切换开关设定错误等 驱动器上的增益调整电路或颤动调整电路的调整不当。 电流反馈回路调整不当。 三相电源相序不正确。 电动机轴承存在故障。 主轴齿轮啮合不良或主轴负载太大。 4.发生过流报警 引起过流报警可能的原因有: 驱动器电流极限设定错误。 触发电路的同步触发脉冲不正确。 主轴电动机的电枢线圈内部存在局部短路。 驱动器的+15V控制电源存在故障。 5.速度变差过大 引起速度偏差的原因有: 机床切削负荷太重。 速度调节器或测速反馈回路的设定调节不当。 主轴负载过大、机械传动系统不良或制动器未松开。 电流调节器或电流反馈回路的设定调节不当。 6.熔断器熔丝熔断 引起熔断器熔丝熔断的原因主要有: 驱动器控制印制电路板不良(此时,通常驱动器的报警指示灯LED l亮)。 电动机不良,如:电枢线短路、电枢绕组短路或局部短路,电枢线对地短路等等。 测速发电机不良(此时,通常驱动器的报警指示灯LED l亮)。 输入电源相序不正确(此时,通常驱动器的报警指示灯LED3亮)。 输入电源存在缺相。 7.热继电器保护 这时驱动器的LED4灯亮,表示电动机存在过载。 8.电动机过热 这时驱动器的LED4灯亮,表示电动机连续过载,导致电动机温升超过。 9.过电压吸收器烧坏 通常情况下,它是由于外加电压过高或瞬间电网电压干扰引起的。 10.运转停止 这时驱动器的LED5灯亮,可能的原因有电源电压太低、控制电源存在故障等。 11.LED2灯亮 驱动器的LED2灯亮,表示主电动机励磁丧失,可能的原因是励磁断线、励磁回路不良等。 12.速度达不到最GAO转速 引起电动机速度达不到最gao转速的原因主要有: 电动机励磁电流调整过大。 励磁控制回路存在不良。 晶闸管整流部分太脏,造成直流母线电压过低或绝缘性能降低。 13.主轴在加/减速时工作不正常 造成此故障的原因主要有以下几种: 电动机加/减速电流极限设定、调整不当。 电流反馈回路设定、调整不当。 加/减速回路时间常数设定不当或电动机/负载间的惯量不匹配。 机械传动系统不良。 14.电动机电刷磨损严重或电刷上面有划痕 造成电动机电刷磨损严重或电刷面上有划痕的原因有: 主轴电动机连续长时间过载工作。 主轴电动机换向器表面太脏或有伤痕。 电刷上有切削液进入。 驱动器控制回路的设定、调整不当。
数控机床机器人系统设计原则!
1、最da化
用同样的改造费用,能尽最da努力,提高数控机床机器人自动化程度和自动化水平,少用或不用人工,而提高产量。
数控机床机器人系统设计原则!
2、经济性
着眼于项目的性价比,在满足数控机床机器人自动化生产要求的前提下,因陋就简,不求奢华,尽量少花钱,节省改造费用。
3、个性化
切合工厂实际,能充分满足数控机床机器人自动化生产的需要,解决好关键问题。
4.边生产、边改造
把机床上下料机器人的安装调试与机床分开进行,做到生产与改造两不误。
5.工业机器人选用
根据车间有效高度,生产节拍,选用龙门(桁架式)或关节型机器人。
6.机器人和机床的布局
加工单元和生产线的自动化上的机床和机器人,根据车间场地面积,在有利于提高生产节拍的前提下,分别采用L型、环状、“品”字、“一”字等布局。
企业对现有的数控机床进行自动化改造,一般是采用工业机器人改变机床在加工过程中的工件上下料方式,即采用工业机器人来替代人工和专机,完成工件装卸、工作翻转、工序转换,不用人或少用人,实现机械零部件加工单元和生产线,能实现24小时的大批量、自动化加工。<img